西门子6ES341-1AH02-0AE0
引 言
制丝生产线是卷烟生产的道工序,包括叶丝生产线和梗丝生产线,其目的是将复烤厂加工后的烟叶及烟梗分别进行回潮、加料、切丝、烘丝,然后将加工后的烟丝按照工艺要求进行掺配、加香,生产出适用于卷烟的成品烟丝。制丝线控制系统的稳定、可靠运行是保证烟丝质量的关键。
上海高杨国际烟草有限公司的制丝线,是20世纪90年代初从德国引进,全线五套可编程控制器采用的是Siemens公司的S5——135U系列产品,各PLC配有一台段监控机,段监控机的CP528处理器与PLC通信,只能一对一的操作。在控制系统改造中,以烟草行业要求的准确配方、均匀掺兑、**配料和质量稳定,**信息化水平为目的,从设计的可靠性、**性、开放性、可扩展性、网络化出发,采用现场总线技术分布式控制和以太网相结合,完成制丝线控制系统改造的设计、实施。
制丝线控制系统概述
在上海高杨国际烟草有限公司制丝线控制系统改造项目中按照分散控制、集中管理、数据共享的原则,采用了信息层、控制层和设备层(传感/执行层)三级网络结构,实现生产线控制和管理的管控一体化系统。
根据用户要求将系统中的S5PLC升级为S7—400PLC,使用现场总线控制方案,选用ET200S分布式I/O,ET200S结构紧凑,模块无间隙安装,扩展和更换方便、直接,可以热插拔。7.5kW以下除变频器、软起动器控制以外的电动机均采用DSle—x型高性能电动机起动器控制。将变频器、电动机起动单元、现场I/O水分仪、**计、电子秤联入Profibus—DP网,通过网络传递数据信息,实现数据采集、参数设定等数字信息交换及过程控制。同时各PLC配以CP443—1以太网通信模块,连接到带光纤口的Siemens OSM ITP62工业以太网交换机,挂入光纤环网,各PLC系统之间以及PLC与监控机之间通过抗电磁干扰能力强的100M光纤环网连接。监控机的监控软件选用Inbbblution公司的iFIX3.5。同时为了方便现场巡检人员的巡视检查,在叶片处理段、梗处理段、叶丝处理段放置四台15in现场监控站(MP370)。
由于选用的OSM集成基于Web管理(WBM),可通过IE浏览器观察网络上各个交换机的状态,根据登录权限还可对之进行相应操作。这样便于远程监控控制系统通信状态。
根据工艺要求,电控系统改造全线划分为五个工艺段、五组PLC:叶片处理段ZS1、叶丝处理段ZS3、烟梗处理段ZS5、梗丝处理段ZS6、风力喂丝段ZS4。
制丝线主工艺流程如图1所示。
制丝线控制系统从上到下分为数据管理层、集中监控层、设备控制层,网络结构如图2所示。
图2 上海高杨国际烟草有限公司制丝线控制系统网络结构图
1 数据信息管理层
硬件组成:由上位管理计算机、打印机、交换机等组成。
软件平台: 微软S数据库、Visual Basic开发软件和iFIX iClient。
信息交换网络:TCP/IP以太网。
功能:实现生产任务的调度下发;现场生产情况的监测;报表的统计、保存、查询、打印;储柜储存物料的信息查询;PLC控制柜的状态监测;关键工艺参数的历史变化趋势图等。本层向上与厂管理系统如SPC系统进行数据通信,向厂领导和各职能部门发布生产数据,为厂里的决策提供依据;向下通过控制网络与控制执行层和设备层进行数据通信,对车间生产线进行监控,以实现集中监控和管理。
2 集中监控层
硬件组成:采用分布式、客户端/服务器结构,由两台冗余的iFIX SCADA服务器,一台iFIX SCADA的本地iClient客户端,构成集中监控系统。分别对制丝叶线、梗线监控。
软件平台:iFIX SCADA/iClient监控组态软件。
信息交换网络:光纤环行工业以太网、TCP/IP以太网。
功能:接收生产管理上位管理机发出的任务(批次与配方参数),发送至设备控制层各相应生产段的PLC,集中指挥控制生产线的运行,同时将生产线设备的运行情况、实时工艺、批次统计数据上传生产管理上位管理机。
3 设备控制层
硬件组成:包括PLC控制柜组、现场分布I/O箱、现场监控站、现场执行机构和传感器检测机构。
软件平台:STEP7 V5.3编程软件和WinCC Flexible组态软件。
信息交换网络:现场总线ProfiBus—DP、光纤环行工业以太网。
功能:实现生产线开关量、模拟量控制操作,设备运行状况和生产线工艺数据采集、显示,参数设置、设备故障显示等。
4 控制系统实现的主要功能和特点
(1)管理功能 监控机有系统管理、安全权限管理、配方管理、工艺参数管理等功能。操作人员或系统管理人员进入iFIX实时监控系统必须先登录,通过不同用户身份的安全级别进行权限控制,从而保证系统的安全、正常操作,防止越权操作。
(2)批次任务、工艺参数管理功能 由于烟丝不同配方对工艺参数有着不同的要求,所以可在监控机本地修改配方参数和工艺参数。
(3)全线集中监控功能 监控机图形界面完全按照生产线工艺流程布置,具有生产线设备关键单机、分片或全局工艺流程运行状态显示、工艺参数和设备参数的实时显示;重要参数的设定值、实际值实时显示,以便分析和追踪产品的质量;在任一台监控机上可对制丝线上所有工艺段进行控制操作,这种一对多的模式,使操作更灵活、方便。
(4)生产控制功能、PID功能手动、自动控制方式转换,实现生产线各工艺段设备的单个运行和生产运行控制,提供储柜进/出料选择、加料(香)罐选择,单机设备控制(主要单机设备控制如烟片回潮机、加料机、烘丝机等需单独预热的起动、停止);实现生产过程中各主要工艺参数的**控制。
对需要调节的润叶筒温度、增温增湿机压力、加香**等均进行PID调节,并且回路参数可实时修正。
其中,掺配加香控制精度是用户日常的考核指标,直接关系到成品烟丝的质量。根据实际的叶丝**,与配方参数里设定掺配的辅料比例,分别控制梗丝、薄片、膨丝等电子秤的**,再根据所有烟丝的实时**之和及配方参数里预定的香料配比量,计算出设定加香**,经PID回路运算后,控制加香泵变频器的速度来调节加香量,达到要求的香料配比量。由于电子秤及加香**计上Profibus—DP网,进行数字信息交换,相比改造前的模拟量输入、模拟量输出模式,采集信息更准确,控制精度有明显**。现以一班五批次计算,加香比例控制精度小于0.4%,高于用户的要求。
(5)生产报表、统计功能 每一批任务完成自动形成生产报表,包括任务批次号、使用的配方参数、开始和结束时间,重要工艺指标的大、小、平均值及标准偏差等统计参数。便于评价产品质量。
对于过程中的累计量,如加香总量、叶丝、膨丝等掺配总量既有每个批次结束自动清零,也有“复位总量”功能键随时清零(便于调试时使用)。明显的是,由于全线九台电子秤通过EM277上Profibus—DP网,实现了远程自动清零,不像改造前每批任务结束需要操作工在电子秤控制柜本地复位总量,尤其当同牌号换批时,容易造成累计量不准确。新控制系统的使用既减轻了操作工的劳动强度,又达到准确计量的目的。
(6)在线诊断和报警功能 系统具有分段起动允许条件查询功能、单机设备辅助功能起动允许条件查询功能,控制网络和总线故障诊断。
各工艺段均有完善的故障报警功能,可对报警进行确认和复位,并通过不同颜色区分报警的状态,是已正常,还是仍故障。
(7)远程复位电动机起动器功能 各工艺段在监控机画面上都有“复位馈电器”功能键,当有电动机过载,可进行远程复位;由于使用控制和检测诊断功能更加丰富的高性能电动机起动器,电动机运行信号的判断通过检测是否有连续的电流来实现,而不是仅仅检测接触器是否吸合,使判断结果更为可靠;可以在线监视电动机电流,便于了解电动机状况。
(8)上位机与PLC时间同步功能 由于有任务管理,每批任务完成都有生产报告,而且制丝线工艺段较多,每一段由一个PLC控制,所以上位机与几个PLC之间就需要时间同步。
考虑到烟厂生产特点,采用功能键形式实现时间同步:在上位机作一功能键用于PLC时间同步,同时上位机将本机的系统时间送入PLC的时间接收地址(年、月、日、时、分、秒,年份只取后两位)。PLC判断时间同步位状态为1,则进行时间格式转换,并调用SFC0设置PLC系统时钟一次,实现与上位机时间同步。
(9)基于Web管理(WBM),远程监控网络上各个交换机通信状态,包括各个端口的通信情况。
结束语
,升级改造后的上海高杨国际烟草有限公司制丝线控制系统在网络硬件和软件控制思想方面都有一定的**性。现场总线Profibus和以太网技术的使用,既保证了系统运行的安全可靠,又实现了数据共享。改造前每台段监控机,只能一一对应监控一个PLC,现在每台段监控机都可以监控全线五个PLC;现场四台15in现场监控站(MP370),全面实时显示工艺流程运行状态、工艺参数和设备参数,操作上的灵活、方便是显而易见的。经过生产证明:整套控制系统工作可靠,运行状态良好,有完善的生产管理功能。此次升级改造,改进了原有的一些工艺和设计上不合理的部分,且便于系统扩展,经济和技术效益显著,得到用户的好评。
一、项目简介
能源消耗是企业产品成本中重要的可控部分,降低能源消耗是企业降低成本的重要途径。烟草行业向来是耗能大户, 随着国外**技术和成套设备的大量引进,卷烟生产从过去的低速手工生产发展到高速全自动生产,对能源的需求越来越大,因此降低能源的损耗、合理调配能源将直接**其生产效益。将军烟草集团有限公司成立于 1993 年,位于山东省济南市,是一家以烟草为主业、多元化经营的跨地区、跨行业、跨国界的企业集团。其核心企业济南卷烟厂拥有目前世界上**的卷烟设备及行业技术中心。公司现有员工 5000 余人,总资产 73 亿元,是全国烟草行业 36 家重点企业之一。
本能源监测系统主要用来对济南卷烟厂各部门的能源消耗情况进行监测、统计、报表和打印等。本系统的主要监测量包括全厂各部门的电、水、蒸汽、空压气等相关的参数。
二、系统介绍
本系统由能源统计办公室、锅炉操作室和设备管理处组成三层能源监测管理系统。通过分布于全厂各个车间的传感器将蒸气、空压气、水量和电量233个点的参量采集到服务器中,锅炉操作室和设备管理处负责对实时参数和设备的监测;能源统计办公室实现数据的实时显示、能源消耗的当日和当月累积显示、累积量的日、月、时段数据的查询以及报表打印。统计办公室的能源监测评估程序完成班次的各项指标考核任务,对厂内的能源供应部门的投入、产出及能源使用用户单位的耗能情况进行统计分析,成本核算等,为**厂内能源管理使用水平提供了可信依据。
本系统CPU主站选用Siemens 的Simatic S7-400的CPU414-2DP和S7-300的CPU314,400PLC主站配置9个ET200M子站。CPU414-2DP集成MPI通讯口和Profibus-DP通讯口,各子站与400PLC主站采用Profibus-DP 方式相连,这样可在保证数据采集性能要求的前提下使硬件费用达到低;同时400PLC主站通过MPI接口与上位机实现通讯。300PLC主站通过MPI接口与上位机实现通讯。采用Simatic WinCC作为上位监控软件,采用VB6.0编辑统计办公室的能源监测评估程序 。
系统清单如下表
三、控制系统构成
1.系统的结构:系统配置如图1所示。
图1 能源管理监测系统图
本系统共分为三大部分:上位监控中心、PLC主站、PLC从站。上位机由一台服务器和三台客户机组成。把服务器并入了企业网,这样,客户机的扩展变的异常容易和简单:只需把计算机并入局域网,然后进行简单的设置就可以作为一台客户机使用。400PLC主站通过MPI协议与服务器相连。MPI可用于单元级和现场级,用它可以非常经济的连接少数站。400主站与其子站之间通过Profibus DP 相连。这种组网方式可在保证数据采集性能要求的前提下,使硬件费用达到低。数据采集过程大体如下:现场传感器的输出信号由各站信号模板采集、转化为相应的数字信号然后通过通讯模块送到400PLC主站,400PLC主站把各站送来的数据按要求进行各种运算、处理后通过MPI网络传到服务器。客户机和服务器之间通过OPC方式进行数据的传递 。
2.软件设计
本系统PLC主站、PLC从站的编程使用STEP7编写,实现PLC对过程数据的初步处理;上位机监控使用SIMATIC WinCC编写服务器软件(WinCC Server)和客户端软件(WinCC Client),实现数据的实时显示、能源消耗的当日和当月累积显示、累积量的日、月、时段数据的查询以及报表打印;统计办公室的能源监测评估程序采用Visual Basic 6.0 语言编写,完成班次的各项指标考核任务。
(1)PLC主站程序:该程序包括6个OB块、20个FC块、15个DB块,完成对现场采集到的空压气、水蒸汽、电量和水量的数据的处理(包括蒸汽**补偿和蒸汽温度计算),并记录各个变量的累积量。主程序(组织块OB1)流程图如下:
图3 主程序(组织块OB1)流程图
(2)上位机WinCC程序:根据客户的要求,使用WinCC编写友好的上位机人机界面。如下图:
图2 上位机空压气分布界面
3.统计办公室能源监测评估程序设计方案的选择
能源监测评估程序是用VB6.0开发的应用程序,安装在统计办公室的客户机上,要对各个部门进行月结考核,并据此进行奖金的评定。程序需要记录锅炉房、空压站、薄片车间、总配电室的70多个量的变化并进行相应的数据处理来实现对各部门各班次工人的考核,同时需要计算生产成本并打印详细月报表等,工作量十分大。在实践中,先后使用了以下几种方案实现程序和服务期间的通讯。
(1)方案一:使用VB6.0开发一个OPC客户端应用程序,利用该程序与服务器进行通讯。
缺点:客户端程序中没有实现较为完善的容错和故障诊断功能,当服务器出现短暂错误时造成OPC连接中段,造成死机。
(2)方案二:在客户端中加入诊断程序,通过不断连接服务器来判断服务器是否出现故障,若服务器状态不正常便重新启动该系统软件,实现故障的诊断和处理。
缺点:客户机与服务器频繁的连接与断开,造成服务器资源消耗大。
(3)方案三:OPC通讯分成两部分:部分,在客户机上开发一个小型的WinCC客户端应用程序,利用WinCC内部集成的OPC接口进行服务器和客户机之间的数据传输;第二部分,利用VB6.0开发一个OPC客户端应用程序,实现该程序与客户机上的WinCC进行通讯。
优点:使用WinCC内部集成的OPC接口进行服务器和客户机之间的数据传输,有较好的稳定性和较完善的故障诊断与处理,彻底避免死机。
(4)方案选择:鉴于以上几种方案的优缺点,选择第三种方案。如图3所示。
图3 方案三示意图
四、控制系统完成的功能
1.系统主要功能
本系统主要用于采集各生产车间的蒸气、空压气、水量和电量四种参数进行统计计算,为生产安排提供数据依据。具体功能如下:
(1) 实时显示:本系统包括五部分工况图实时显示生产参数,包括系统总工况图、制丝车间工况图、卷接包车间工况图、能源动力车间工况图、非生产部门工况图。
(2)状态曲线:显示各车间采集数据的状态曲线,包括总量、制丝车间、卷接包车间、能源动力和非生产等部门所采集数据瞬时变化趋势。
(3)统计计算:将要考核的各部门的当前半小时库中的数据进行整理、统计、生成8小时数据库和天数据库。
(4)统计报表:将各部门的数据按要求显示报表
(5)参数设置:对本系统用到的参数进行设置,包括:班次参数、班次表、口令设置和曲线参数设置。
2.项目中的技术难点
用户需要记录锅炉房,空压站,薄片车间,总配电室的70多个量的变化并进行相应的数据处理,有多种复杂报表输出要求:日报、旬报、月报、季报、年报,同时各种报表格式也不尽相同,这在wincc实现起来较为复杂,故考虑采用VB的灵活方便报表制作功能。在选择的方案中,WinCC.Client的角色非常特殊,它对于WinCC。Server来说是客户端,而对于能源管理软件来说则成了服务器端。