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6SL3000-0BE28-0DA0参数详细
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6SL3000-0BE28-0DA0参数详细

step7编程之地址概念详解
   完整的一条指令,应该包含指令符+操纵数(当然不包括那些单指令,比如NOT等)。其中的操纵数是指令要执行的目标,也就是指令要进行操纵的地址。  
  我们知道,在PLC中划有各种用途的存储区,比如物理输进输出区P、映像输进区I、映像输出区Q、位存储区M、定时器T、计数器C、数据区DB和L等,同时我们还知道,每个区域可以用位(BIT)、字节(BYTE)、字(WORD)、双字(DWORD)来衡量,或者说来指定确切的大小。当然定时器T、计数器C不存在这种衡量体制,它们仅用位来衡量。由此我们可以得到,要描述一个地址,至少应该包含两个要素:  
  1、存储的区域  
  2、这个区域中具体的位置 
  比如:A Q2.0  
  其中的A是指令符,Q2.0是A的操纵数,也就是地址。这个地址由两部分组成:  
  Q:指的是映像输出区  
  2.0:就是这个映像输出区第二个字节的第0位。  
  由此,我们得出, 一个确切的地址组成应该是:  
  〖存储区符〗〖存储区尺寸符〗〖尺寸数值〗.〖位数值〗,例如:DBX200.0。
  
  DB X 200 . 0  
  其中,我们又把〖存储区符〗〖存储区尺寸符〗这两个部分合称为:地址标识符。这样,一个确切的地址组成,又可以写成:  
  地址标识符 + 确切的数值单元
  【间接寻址的概念】 
  寻址,就是指定指令要进行操纵的地址。给定指令操纵的地址方法,就是寻址方法。
  
  在谈间接寻址之前,我们简单的了解一下直接寻址。所谓直接寻址,简单的说,就是直接给出指令的确切操纵数,象上面所说的,A Q2.0,就是直接寻址,对于A这个指令来说,Q2.0就是它要进行操纵的地址。
  这样看来,间接寻址就是间接的给出指令的确切操纵数。对,就是这个概念。
  比如:A Q[MD100] ,A T[DBW100]。程序语句中用方刮号 [ ] 标明的内容,间接的指明了指令要进行的地址,这两个语句中的MD100和DBW100称为指针Pointer,它指向它们其中包含的数值,才是指令真正要执行的地址区域的确切位置。间接由此得名。
  西门子的间接寻址方式计有两大类型:存储器间接寻址和寄存器间接寻址。
  【存储器间接寻址】  
  存储器间接寻址的地址给定格式是:地址标识符+指针。指针所指示存储单元中所包含的数值,就是地址的确切数值单元。
  存储器间接寻址具有两个指针格式:单字和双字。
  单字指针是一个16bit的结构,从0-15bit,指示一个从0-65535的数值,这个数值就是被寻址的存储区域的编号。  
  双字指针是一个32bit的结构,从0-2bit,共三位,按照8进制指示被寻址的位编号,也就是0-7;而从3-18bit,共16位,指示一个从0-65535的数值,这个数值就是被寻址的字节编号一、引言 

在纸张分切设备的计数装置,必须能给用户提供具有计数十分**的纸张分切盘子,我们采用西门子S5-115可编程控制器,构筑整个分切计数控制的程序,组成了测量,时间,控制,判断,确认等各种状态设计,并充分考虑到各种抗干扰特性,达到控制稳定,计数**可靠。 

二、分切操作的现象与分析 

分切操作中经常会遇到以下三种情况: 

1. 正常的分切操作控制; 
2. 在分切操作控制中遇到各种因素,如断纸后重新操作控制; 
3.对已卷上的纸张进行剔除处理的操作控制(退纸操作控制)。 

上述三种情况中,只要设备运行正常,原纸的生产质量好,一般经过第一种的分切操作控制,所分切出来的纸张计数基本上都能满足用户的需求。然而经过第二种和第三种分切操作控制,所分切出来的纸张计数情况就差了,通过复卷校对时,其计数控制要么少,要么多,由此带来了产品质量的麻烦和用户投诉。所以采用计数控制稳定,**可靠的计数控制系统就显得十分重要了。 

三、可编程控制的应用 

采用西门子S5-115可编程控制器,充分运用它的特点,能够较好的解决分切工在操作中,所遇到三种分切生产的现象使分切计数准确。只要把程序设定在所有需要的生产操作控制之中,就能使得计数控制稳定,计数精度可靠准确。它的分切计数控制程序如下: 

(一)正常计数控制 

在正常的分切纸的操作生产中,当纸张由分切设备的各种引纸辊进人主辊,然后由卷取辊将纸张完成分切卷取。分切机的计数检测信号通常是从主辊上取出的。因此在主辊上装有的计数检测传感器,它就控制着整个分切计数检测的作用。分切操作工,根据纸品种的不同,可任意设定分切纸张的作业时间,也就是主辊转动分切的速度,我们可从已知的主辊的直径φ,得到一个单位的脉冲长度。若主辊直径φ=261.0mm,则单位脉冲长度=φ*π/1000=0.81995568mm,当检测通过脉冲中个数等于N个时,那么就得到已卷取的纸张长度L=N*0.8199556mm。同时,在计数器接受脉冲个数前,我们将单位脉冲长度输人CPU内,通常将一脉冲代表长度(0. 88995568mm)除以一个因子100,得到81.995568mm,分别设置为A=81.99和B=5568两部分,分别储存在二个地址码中,如果复卷的盘纸实测长度与计数长度不等,则可以通过系统的编码开关加以修正,修正因子=实测长度/计数长度,使计数准确、可靠。 

(二)断纸后的计数控制 

当因纸张的质量或者其它机器设备的原因等,引起断纸或者主辊停转时,由于机械运行的惯性,主辊此时仍有瞬间的运转时间,使传感器的检测仍会随着主辊的旋转而计数,这时就会引起检测计数的误差。因此在系统中需加人断纸检测信号,一般可采用光电传感器控制完成。只要一断纸,光电传感器就可检测到一个断纸信号。这样会马上使计数器停止计数,拒绝任何是否有计数脉冲信号的输人,从而就解决了由于断纸或机械停机的惯性所造成的计数误差。 

(三)退纸计数控制 

退纸控制是为了满足分切工艺的要求,在分切生产操作中,由于纸张的原因或设备机械转动的原因时常碰到断纸,所以要对纸张的接头做重新连接粘贴的操作,因此要对已经在卷取辊上的纸做剔除处理。也就是退出一部分纸张,这样就会使卷取辊上的纸张长度减少若干米,由于此时的生产操作,主辊是停止的,因此计数器上并未记录检测退纸的长度,这样重新启动时,总的计数就会缺少若干米,引起计数不准,通常所说的少数米。因此这时就要有一个“补偿”功能设置,通过在卷取辊上的检测传感器得到一个每转一圈的脉冲信号,输人到计数器内。当主辊重新启动时,计数器则从卷取辊上的脉冲信号与主辊上的脉冲信号进行采样叠加,得到一个变化的△信号。只有当主辊重新再检测到一个F= F(主辊原先的计数值脉冲)+△F(卷取辊退纸计数脉冲),这时才重新开始计数,否则不计数。这样就将损失的退纸部分计数补偿了,从而解决了退纸时所产生的计数误差问题。 

四、结束语 

由于本系统结合分切工艺生产操作的实验,充分利用了原有分切机的设备和设施,利用西门子S5-115可编程控制器的优异性能,使得实际生产操作控制简单方便控制灵活。稳定计数准确率十分可靠和准确。在设定分切操作每盘长度计数为5000米一般纸张时,不管在设备运行中发生什么情况,如断纸或者退纸,它的计数**率可达到千分之一。(end)

一、改造设备简介: 

定厚机是石材加工过程中不可缺少的设备,用途是采用铣削方式将石材按工艺要求加工成所需的厚度。主要由床身、皮带滚筒、固定导轨、活动横梁、动力头(铣刀)、电气控制系统等部分组成。铣削方式又可细分为平面铣刀和圆筒滚刀两种。 

本文介绍的改造设备是采用三个圆筒滚刀,通过粗加工、半精加工、精加工三个加工层次,将板材一次加工成型。该设备的皮带采用气压缸拖动,实施板材水平方向输送;横梁上安装了三个动力头,前后运动;每个动力头上均装有滚刀,实施板材铣削。工作原理如下所述: 

首先按照工艺要求,调整好三个滚刀的垂直高度;启动三个动力头,开启横梁和皮带;板材在皮带的带动下,作断续运动;皮带移动一次到位后,横梁带动滚刀由后向前铣削,然后快速退回,周而复始,直至板材加工完成。 

二、目前设备存在的问题: 

1、设备的横梁拖动采用液压伺服调速系统,横梁电动机拖动液压泵,通过液压伺服系统,由液压马达实现横梁的无级调速。目前,我国的机械设备极少采用液压伺服系统进行调速,设备出现故障后,国内无法采购到相同的故障元器件。控制系统PLC用的是老式西门子产品,体积大、耗能多且老化严重,故障频发;同样由于国内无法采购此元器件,因此维修费用较高,维修周期较长,给企业的生产带来不便。 

2、加工方式单调,生产效率低下。其加工过程如下图所示:

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由上图可看出该设备的自动加工流程仅有:“单向进刀、空刀退回”一种工作方式,造成了加工板材的局限性,效率无法提高。 

三、改造方案: 

1、经过研究和反复论证,我们决定采用艾默生EV1000-4T0022G的变频器替代液压伺服系统,用艾默生EC20-2012BRA的PLC替代原西门子产品。因艾默生产品的性能优越、质量可靠、价格适中且较易采购,所以我们作为**配套产品。 

2、在设备原工作流程的基础上,增加两种自动加工方式,即后端进刀和前后进刀。在单端进刀方式下,增加高速退刀、中速退刀和慢速退刀三种退刀方式。工作流程如下图所示:

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3、改造系统的硬件连线图:

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4、改造后的效果: 

改造完成后的横梁运行平稳,换向无冲击,调速方便。在自动加工方式下,由于增加了:⑴前端进刀,⑵后端进刀,⑶前后进刀三种加工方式选择,提高了工作效率,尤其是“前后进刀”功能,使工效提高了两倍。本次改造,大大减少了故障停机率



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