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西门子6ES7322-1HH01-0AA0参数详细
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发布时间: 2023-07-12 00:57
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西门子6ES7322-1HH01-0AA0参数详细

任 务
   该系统适用于检测矿井下的环境参数与各种生产参数,通过无线方式将井下数据传输到控制中心机房,实现对井下数据的实时采集、处理、存储、显示与报警。



  解 决 方 案 及 系 统 构 成
  该系统采用MDS 2710无线数传电台实现中心控制机房对天然气井下数据的远程采集和控制,中心控制室安装主站电台和工控机,全向天线安装在户外高塔上,在煤矿井上安装从站,采用定向天线。井下采煤工作面放置瓦斯传感器与研华的ADAM 4017模拟量采集模块,再通过接口转换器将RS485接口转换成RS232接口,连接到MDS无线数传电台。通过这种连接方式,可以实现控制中心对井下瓦斯含量的实时监控与报警。
  MDS 2710无线数传电台为9.6Kbps点到多点无线数据传输设备,可通过轮循的方式实现一点到多点的控制与数据传输。因此,使用MDS无线数传电台可以实现控制中心一点对多个远端矿井的各类数据的采集、监控和控制。MDS数传电台充分应用新的设计技术来提高用于多址系统中特许的窄带的数据遥测无线设备的性能和容量。MDS SCADA电台利用数字信号处理(DSP)和表面安装技术为用户提供优良的无线电性能及可靠性。
  ADAM 4017为研华公司生产的8通道模拟量输入模块,16位分辨率,输入量可以是mV,V或mA信号。当您的需求发生变化或增加时,可以选择同一系列的其他模块,用RS-485总线外挂其他模块

 九十年代中期,国际上兴起的现场总线技术是计算机网络通信技术与自动化仪表系统相结合的成果。国际电工委员会(IEC)对现场总线定义为:现场总线是连接工业现场仪表与设置在控制室内控制设备的数字化、串行、双向、多变量、多节点的通信网络。现场总线控制系统(Field Control System,FCS)定义为:由各种现场仪表通过互连与控制室内人机界面所组成的系统;一个全分散、全数字化、全开放和可互操作的生产过程自动控制系统。 


      目前,现场总线技术已经用于过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通信网络中。作为工厂数字通信网络的基础,沟通了生产过程现场与控制设备之间的联系外,还连接着更高控制管理层。因此,它不仅是一个基层网络,而且还可构成一种开放式、新型全分布控制系统,即,集智能、传感、控制、计算机、数字通信技术于一身的控制系统。正由于这些特点,以现场总线作为技术支撑的FCS在工业自动化领域有明显的优势,如很高的**性、设计组态简单、扩展安装方便、易于维护、节省软硬件投资等。它被公认为第五代控制系统,成为当今工业自动化发展的必然趋势。 

      考虑上述因素, 对笔架山水厂普通快滤池设计时,选用现场总线作为控制系统支撑技术。基于现场总线的笔架山水厂普通快滤池自动控制系统,应达到如下要求:

       ⑴ 系统具有较高的可靠性。

       ⑵ 笔架山水厂普通快滤池设计以全自动化,无人值守为目标。

       ⑶ 具有自动故障诊断和故障处理功能。

       ⑷ 具有远程监控功能。 

       ⑸ 系统具有较强的开放性,能与全厂计算机控制系统实时交换信息。

       经过对几家(如MODBUS、PROFIBUS、CCbbbb)现场总线的性能和价格认真比较,且考虑到过去使用情况。本系统采用日本三菱PLC的CCbbbb总线网络作为支撑网络。系统内控制装置采用三菱A系列PLC和FX系列PLC 两种,分级控制着现场及车间设备运行。

      CC-bbbb网络特性图如下:

           

      CC-bbbb具有如下特性:

      1) 在同行业中快的通信速度,在需要高速应答时,可支持传感器输入及智能化设备之间进行大量数据传送。在100米距离内通信速率达10MB,1200米距离通信速率也达156KB。 

      2) 对分散的PC(Progromme Controller)控制连网后进行循环传送,即,在主控PC与本地PC之间进行N:N的 循环传送。实现了控制系统的全分散、全开放、互操作、互换性。

      3) 可连智能设备,进行信息传送。

      除了字数据的循环传送以外,CC-bbbb系统还能与智能化设备进行数据通 信,这些设备包括显示设备、条形码读写器、测量设备以及个人电脑等。

     4) 完善的RAS功能。具有自动在线恢复、待机主控功能、切断从站功能、确认链接状态功能及测试和诊断功能,系统具有高度可靠性。

     5) 多厂商的开放性网络具有高度的安全性。

     6) 采用双绞线组成总线网,节省投资,提高控制性能。

     一、 系统硬件设计

     1. 就地控制单元硬件设计

     

      就地控制单元不仅具有自动控制功能, 由于触摸屏的使用,而具有直观画面监视功能,其结构如图二所示。 

      如图所示,单格滤池由五个阀门组成: DF进水电磁阀、F1出水阀、F2水冲阀、F3气冲阀、F4排水阀。由一台FX2N PLC控制单格滤池的自动过滤和自动反冲洗。滤池就地控制单元即CCbbbb 网络的一个从站,执行三格滤池的控制过程内部数据交换。三格滤池通过RS485网络互连,这种RS485网络速率为192KB、距离为50米、数据传送量不大,但也是N`:N网络,可实现主控PC与从站PC之间数据循环传送。通过此网络三格滤格的三台FX2N PLC与触摸屏互连。

      滤池就地控制单元功能包括:

      ① 控制单格滤池的自动过滤和自动反冲洗。自动过滤监测滤池水位,据滤池水位的情况及时调整出水阀的开度,使滤池保持在过滤水位。当运行周期到或强冲或水头损失以达到时,滤池进行自动反冲洗。控制器监测滤池水位到达低水位,开启排水阀,开启气冲阀、气冲5分钟,关闭气冲阀;开启水冲阀、水冲5分钟、关闭水冲阀;关闭排水阀,冲洗结束。

      ② 控制方式和流程的选择。识别手动、自动集控(包括全自动及触摸监控)方式。根据实际情况选择气水冲洗和单纯水冲流程。

      ③ 保护功能。当滤池水位高于高水位时,自动停止进水,开大出水阀。给出报警提示。当滤池水位高于超高水位时,除上述操作外,自动关闭出水阀。

      ④ 故障检测和诊断。检测阀门在规定时限内是否到位,进行检错分析,为可靠性控制提供依据。

      ⑤ 动画监视。以动画形式实时显示滤池各个阀门开关状态、到位情况、故障发生情况等;显示各个滤格状态(包括正常过滤、冲洗、触摸屏状态、手动控制等);显示风机水泵运行及故障情况;实时显示水位值。    

      ⑥ 实时操作。包括滤格状态(全自动/触摸监控方式)选择;故障复位;在触摸监控方式下对滤池各个阀门进行开关控制。

       ⑦ 远程操作。在触摸屏上可执行对两台风机及两台反冲泵的直接启/停控制。

     2. 集控主站硬件设计

      集控主站放置于车间的值班室内,由A系列PLC 作为主控制器。其硬件结构图如图三所示。

     

      滤池集控主站管理CCbbbb网络上八个从站(每个从站监控三个滤池)共对24个滤池的1100点数据进行处理和交换;监控两台风机、两台反冲泵运行;对关键数据进行处理并上送到厂级站 。滤池集控主站的功能有:

      ① 动画监视。以动画形式实时显示24格滤池各个阀门开关状态、到位情况、故障发生情况等;显示各个滤格状态(包括正常过滤、冲洗、触摸屏状态、手动控制等);显示风机水泵运行及故障情况;实时显示水位值及1小时内滤格水位变化趋势。

      ② 监控两台风机、两台反冲泵运行。对风机变频器进行选择、变频器频率设置。

      ③ 实时操作。执行对滤池进行强冲;排水阀、气冲阀、水冲阀的统一管理(同一时刻只能打开一个阀门)。

      ④ 流程的选择。根据实际情况选择气水冲洗和单纯水冲流程。

      ⑤ 实时数据的显示。以数字和曲线形式实时显示24格滤池的水位及1小时内水位走势;以数字和矩形图形式实时显示24格滤池的运行时间。

      ⑥ 历史数据查询。触摸屏可存储三千条记录(保持三个月的运行参数不刷新)。记录包括:24个滤池冲洗发生时间结束时间;滤池所处状态(全自动/触摸监控);24格滤池各个阀门故障发生时间等。

      ⑦ 故障查询。当滤格阀门故障报警发生时,用户查看具体的故障类型、位置和发生时间。

      ⑧ 参数设置。可对滤池运行时间、运行水位;滤池水冲时间、气冲时间;阀门开关时限;启动反冲泵台数;风机变频器选择等,通过人机对话方式由技术人员设置,此功能只能通过密码进入。

     二、 系统软件设计

     1、滤池集控主站软件设计

      滤池集控主站其结构图如下:

     

     主站软件包括24格滤池排队冲洗、CCbbbb网络管理、两台风机监控、两台反冲泵监控、实时数据监测、故障诊断报警、与厂站通信等。 

      2、滤池就地控制单元软件设计 

     

      滤池就地控制单元包括:单格滤池控制、C网络管理(CCbbbb网络)、R网络管理(RS485网络)、人机界面、实时数据、故障诊断、风机及反冲泵监控等功能。

      单格滤池控制执行自动过滤监测滤池水位,根据滤池水位的情况及时调整出水阀的开度,使滤池保持在过滤水位。当运行周期到或强冲或水头损失以达到时,滤池进行自动反冲洗。单格滤池控制软件流程如图六所示。

     三、 系统运行

     笔架山水厂普通快滤池系统在投入运行五个月来,一直稳定可靠。见图七及图八所示滤池车间改造前后滤池控制柜比较。滤池水质也有所提高,且运行周期比过去延长50%。工人的劳动强度得到大幅降低,激发工人强烈的学习兴趣。系统的自诊断功能充分发挥作用,设备的维护率得到了很大提高。基本上能实现无人值守。

     四、 结束语

     现场总线技术,这种网络通信技术渗透于自动控制仪表和系统中的结果。在自动控制领域已经得到越来越多的应用,毋庸置疑,该技术具有广大前景。      

   

1、一阶电路的零输入响应

零输入响应:换路后动态电路中没有外施激励,电路响应由动态元件所储藏的能量引起。一阶电路的零输入响应包括有RC放电电路和RL放电电路。


2、RC放电电路

RC电路的时间常数:对于含有电容的一阶电路,电路的时间常数定义为,时间常数,其中为一阶电路中,除电容以外的含源一端口网络或无源一端口网络的等效电阻。

如:在图1电路中,电阻、电容以及电压源全部为已知参数,开关St=0时刻从位置1合到位置2,开关移动之前电路处于稳态,换路后的以及流过电路中的电流为:    ,                       

  

图1   RC放电电路         图2   电容电压、电阻电压和电路电流随时间的变化

根据所求得的,可得它们随时间的变化规律如图2所示。

从图22中电压和电流随时间的变化规律,可得结论:

    1)电流和电压都按照同样的指数规律变化,因电路的特征方程和特征根仅取决于电路的结构和元件的参数,而与变量的选择无关。

    2)由于特征根是负值,电流和电压都按同样的指数规律衰减,终趋于零。

    从上可以看出,电压和电流的衰减的快慢取决于指数中的大小。反映了一阶电路过渡过程的进展速度,越小,过渡过程越快,是讨论过渡过程的一个重要参数。


3、RL放电电路

RL电路的时间常数:对于含有电感的一阶电路,电路的时间常数定义为,时间常数,其中为一阶电路中,除电感以外的含源一端口网络或无源一端口网络的等效电阻。

       利用微分方程的求解,RL电路响应的电压和电流随时间的变化规律,可得出与RC电路相同的结论。

4、一阶电路的零状态响应          

零状态响应:换路后动态电路中动态元件所储藏的能量为零,电路响应是由外施激励引起。

       零状态响应的时间常数与零输入响应的时间常数的求解相似。且零状态响应的过渡过程变化规律主要也是由时间常数来决定

西门子CPU模块6ES7314-6BH04-0AB0

引起电路响应的因素有两个方面,一是电路的激励,而是动态元件储存的初始能量.当激励为零,仅由动态元件储存的初始能量引起的响应叫零输入响应;当动态元件储存的初始能量为零,仅由激励引起的响应叫零状态响应;两个同时引起的响应叫全响应.

零状态响应是指在t=0-时,电容器的电压为0,电感器的电流为0;
零输入响应是指在t=0-时,电源的输入为0;下面早点介绍一阶电路的全响应。

全响应:非零初始状态的电路受到外加激励时电路中产生的响应,称为全响应。
  1.RC电路的全响应的分析

   
  (非齐次微分方程)
   
  解答为:u= uC' + uC''


  得RC电路的全响应的通式:
  2.RC电路的全响应通式的两种分解方式
  (1)全响应(complete response)
  = 强制响应(forced response)+自由响应(natural response)
  = 稳态响应(steady-state response) +暂态响应(transient response)


  (2)全响应= 零状态响应 + 零输入响应


  全响应小结:
  (1)全响应的不同分解方法只是便于更好地理解过渡过程的本质;
  (2)零输入响应与零状态响应的分解方法其本质是叠加,因此只适用于线性电路;
  (3)零输入响应与零状态响应均满足齐性原理,但全响应不满足


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