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西门子6ES7341-1CH02-0AE0型号规格
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发布时间: 2023-07-06 00:52
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西门子6ES7341-1CH02-0AE0型号规格

  可编程控制器,英文称ProgrammableLogicController,简称PLC。PLC是基于电子计算机,且适用于工业现场工作的电控制器。它源于继电控制装置,但它不像继电装置那样,通过电路的物理过程实现控制,而主要靠运行存储于PLC内存中的程序,进行入出信息变换实现控制。 
PLC基于电子计算机,但并不等同于普通计算机。普遍计算机进行入出信息变换,多只考虑信息本身,信息的入出,只要人机界面好就可以了。而PLC则还要考虑信息入出的可靠性、实时性,以及信息的使用等问题。特别要考虑怎么适应于工业环境,如便于安装,抗干扰等问题。 
1.1实现控制要点 
输入输出信息变换、可靠物理实现,可以说是PLC实现控制的两个基本要点。 
输入输出信息变换靠运行存储于PLC内存中的程序实现。PLC程序既有生产厂家的系统程序(不可更改),又有用户自行开发的应用(用户)程序。系统程序提供运行平台,同时,还为PLC程序可靠运行及信号与信息转换进行必要的公共处理。用户程序由用户按控制要求设计。什么样的控制要求,就应有什么样的用户程序。 
可靠物理实现主要靠输人(bbbbb)及输出(OUTPUT)电路。PLC的I/O电路,都是专门设计的。输入电路要对输入信号进行滤波,以去掉高频干扰。而且与内部计算机电路在电上是隔离的,靠光耦元件建立联系。输出电路内外也是电隔离的,靠光耦元件或输出继电器建立联系。输出电路还要进行功率放大,以足以带动一般的工业控制元器件,如电磁阀、接触器等等。 
I/O电路是很多的,每一输入点或输出点都要有一个I或O电路。PLC有多I/O用点,一般也就有多少个I/O用电路。但由于它们都是由高度集成化的电路组成的,所以,所占体积并不大。 
输入电路时刻监视着输入状况,并将其暂存于输入暂存器中。每一输入点都有一个对应的存储其信息的暂存器。 
输出电路要把输出锁存器的信息传送给输出点。输出锁存器与输出点也是一一对应的 
这里的输入暂存器及输出锁存器实际就是PLC处理器I/O口的寄存器。它们与计算机内存交换信息通过计算机总线,并主要由运行系统程序实现。把输人暂存器的信息读到PLC的内存中,称输入刷新。PLC内存有专门开辟的存放输入信息的映射区。这个区的每一对应位(bit)称之为输入继电器,或称软接点。这些位置成1,表示接点通,置成0为接点断。由于它的状态是由输入刷新得到的,所以,它反映的就是输入状态。 
输出锁存器与PLC内存中的输出映射区也是对应的。一个输出锁存器也有一个内存位(bit)与其对应,这个位称为输出继电器,或称输出线圈。靠运行系统程序,输出继电器的状态映射到输出锁存器。这个映射也称输出刷新。输出刷新主要也是靠运行系统程序实现的。这样,用户所要编的程序只是,内存中输入映射区到输出映射区的变换,特别是怎么按输入的时序变换成输出的时序。这是一个数据及逻辑处理问题。由于PLC有强大的指令系统,编写出满足这个要求的程序是完全可能的,而且也是较为容易的。
1.2实现控制过程
简单地说,PLC实现控制的过程一般是: 
      

                           图1.1 PLC典型开机流程
输入刷新--再运行用户程序--再输出刷新--再输入刷新--再运行用户程序--再输出刷新……**停止地循环反复地进行着。 
图1.1所示的流程图反映的就是上述过程。它也反映了信息的时间关系。
有了上述过程,用PLC实现控制显然是可能的。因为:有了输入刷新,可把输入电路监控得到的输入信息存入PLC的输入映射区;经运行用户程序,输出映射区将得到变换后的信息;再经输出刷新,输出锁存器将反映输出映射区的状态,并通过输出电路产生相应的输出。又由于这个过程是**停止地循环反复地进行着,所以,输出总是反映输入的变化的。只是响应的时间上,略有滞后。当然,这个滞后不宜太大,否则,所实现的控制不那么及时,也就失去控制的意义。
为此,PLC的工作速度要快。速度快、执行指令时间短,是PLC实现控制的基础。事实上,它的速度是很快的,执行一条指令,多的几微秒、几十微秒,少的才零点几,或零点零几微秒。而且这个速度还在不断**中。
图1.1所示的过程是简化的过程,实际的PLC工作过程还要复杂些。除了I/O刷新及运行用户程序,还要做些公共处理工作。
公共处理工作有:循环时间监控、外设服务及通讯处理等。
监控循环时间的目的是避免"死循环",避免程序不能反复不断地重复执行。办法是用"看门狗"(Watchingdog)。只要循环超时,它可报警,或作相应处理. 
外设服务是让PLC可接受编程器对它的操作,或通过接口向输出设备如打印机输出数据. 
通讯处理是实现PLC与PLC,或PLC与计算机,或PLC与其它工业控制装置或智能部件间信息交换的。这也是增强PLC控制能力的需要。 
也就是说,实际的PLC工作过程总是:公共处理--I/O刷新--运行用户程序--再公共处理--……反复不停地重复着。
1.3可编程控制器实现控制的方式 
用这种不断地重复运行程序实现控制称扫描方式。是用计算机进行实时控制的一种方式。此外,计算机用于控制还有中断方式。在中断方式下,需处理的控制先申请中断,被响应后正运行的程序停止运行,转而去处理中断工作(运行有关中断服务程序)。待处理完中断,又返回运行原来程序。哪个控制需要处理,哪个就去申请中断。哪个不需处理,将不被理睬。显然,中断方式与扫描方式是不同的。 
在中断方式下,计算机能得到充分利用,紧急的任务也能得到及时处理。但是,如果同时来了几个都要处理的任务该怎么办呢?优先级高的还好办,低的呢?可能会出现照顾不到之处。所以,中断方式不大适合于工作现场的日常使用。 
但是,PLC在用扫描方式为主的情况下,也不排斥中断方式。即,大量控制都用扫描方式,个别急需的处理,允许中断这个扫描运行的程序,转而去处理它。这样,可做到所有的控制都能照顾到,个别应急的也能进行处理。 
PLC的实际工作过程比这里讲的还要复杂一些,分析其基本原理,也还有一些理论问题。有关人员如果能把上面介绍的入出变换、物理实现--信息处理、I/O电路--空间、时间关系--扫描方式并辅以中断方式,作为一种思路加以研究,弄清了它,也就好理解PLC是怎样去实现控制的,也就好把握住PLC基本原理的要点了。在烟草制品中,除烟叶可以加工烟丝外,加工过程中产生大量烟梗也可以利用,烟梗加工过程中需要去杂质,恢复柔韧性,才能利于烟梗切片加工,处理过程就需要烟梗回潮。水槽式烟梗回潮机是梗处理线上的一台主要设备,它利用循环恒水温介质将烟梗进行净化处理。设备主要由洗梗箱体、管路系统、输送网带和水分控制四部分。整个水分过程控制主要由水温、烟梗水中停留时间、压缩空气吹水量来控制水分达到工艺要求。
根据设备工作的需要,我们设计基于DOP人机界面的PLC洗梗机控制系统必须保证洗梗机水份达到工艺要求,本系统DOP人机界面作为触摸显示屏,采用S7-300 PLC作为控制主机,组成控制系统,构成系统可以完成水温的模拟量闭环控制,水位的数字量闭环控制,循环水流速度可调节开环控制,上下游水位的联锁控制。系统工作稳定控制精度高,满足系统工艺要求。
1 控制系统的硬件组成
洗梗机硬件系统主要由四部分组成,部分是人机界面,系统选用中达电通公司的DOP—AE80THTD触摸屏,AE80触摸屏有65536色,32位RISC微处理器,32M存储器,512K断电保持,USB编程。有3个串行通讯口,RS232/RS422/RS485三种通讯接口可供选择,考虑我们用S7-312C直接通讯,我们用RS485接口,触摸屏完成系统显示和控制以及系统控制参数调整,温度变化趋势图、故障报警等任务。第二部分过程控制部分的PLC由S7-312-5BOO-OABO完成,它有1O个数字量输入,个数字量输出,可以满足本系统的数字量需要,除CPU312C外需要通过硬件组态配置一个模拟量输入模块6ES7331-7KFO2-OABO,它是8路12bit拟量A/D转换模块,12位控制精度可以满足本系统要求,8路输入可以可以配置成3路温度铂电阻PT100输入,0~10V电压输入供变频器输入速度信号,经转化量显示水流速度。一个模拟量输出模块6ES7332-5HB01-OABO,它是4路12位模拟输出模块系统一路输出4~20mA控制气动薄膜调节阀,通过阀门开度控制水箱温度恒定。第三部分是系统输入检测器,数字量输入完成基本起停联锁以及水位控制。模拟量输入温度检测,由pTl00传感器完成3路温度信号检测,供水箱温度闭环控制。一路电压输入,输入变频器输出频率,经系统转化为数字信号供触摸屏显示水流速度。第四部分是执行器,主要控制系统上下游联锁输出信号,水流变频器起停。加水电磁阀控制水位,入水加温电磁阀控制入水温度。保温气动薄膜调节阀,完成水箱温度的恒温控制。具体组成见图1。



2 DOP触摸屏与西门子PLC通讯
西门子S7-312C PLC通讯口只有MPI接口,不具有标准的RS232和RS485接口,通常触摸屏只连接西门子自己的触摸屏,用自己的MPI接口,但西门子触摸屏价格较高,有时考系统性价比,选用其它品牌,这样通讯协议设定就需要多一些技术,通常采用西门子公司PC-MPI转接电缆连接,这样简单可靠但成本较高,硬件安装多个转换盒,安装不方便。本系统采用直接连接,协议设定就尤其重要,具体设置过程如下:首先通讯速率:19200,8,EVEN,1.(RS485);然后PLC站号:后是控制区/状态区:DBWO/DBW20。需要注意事项的有此驱动只能用于1台DOP人机界面连1台PLC;PLC通讯速率需改为19200,(8,EVEN,1.);不可使用2个通讯口都用;DOP站号需设为O~15,若超过此范围,则通讯协议自动改为15;没有接连接电缆时,DOP人机界面约5s后,会显示Error message。若接上连接电缆时,DOP人机界面需重新送电,才能连上通讯成功;送电后,因DOP需接受PLC通知后方可连上。故第1次联机所需时间较长,正常情况下,应在5s内连上;此协议为多段来回的通讯(1个命令需DOP HMI与PLC通讯多次,方可完成)。故通讯速度较一般控制器慢。但与S7-300使用PC adapter速度基本相同。具体DOP触摸屏与PLC硬件接线如图2。



3 模拟量模块的设计
3.1 模拟量模块的设置
在洗梗机水分控制部分中,选用SM331,模拟量输入模块是将模拟信号转换为CPU内部处理用的数字信号,其主要组成是A/D转换器。一般模拟由变送器输出标准直流电压、直流电流信号。SM331可以直接连接不带变送器的温度传感器,这样不用温度变送器,不但节约硬件成本,而且减少故障点。但直接连接传感器需要对测量范围进行设置。S7331-7KFO2-OABO模拟量模块的输入类型用模块侧面的量程卡来设置。量程卡安装在模拟模块侧面,每2个通道一组,8个通道4个量程卡,当设定为温度时,2个通道为1路输入。供货时通常设置在默认的B位置(±10V)。需要设定3路温度检测,根据资料A为温度传感器输入。所以使用改锥,将量程卡从模拟量输入模块中松开,再将量程卡选好位置A指向模块标记点,插入量程卡。系统将3块量程卡设为A,第四块不变仍为B,这样完成3路温度、2路电压输入的量程卡设置。硬件设置完后要进行联机进入STEP7中硬件设置中选择模拟量量程,具体STEP7中模拟量输入模块量程设置如图3。



3.2 模拟值模块转换、循环和响应时间
转换时间由基本转换时问和模块的测试及监控处理时间组成。基本转换时间直接取决于模拟量输入模块的转换方法(积分方法,瞬时值转换)。模拟量输入通道的扫描时间,即模拟量输入值本次转换到下一次转换时所经历的时间,是指模拟量输入模块的所有激活模拟量输入通道的转换时间总和。模拟量输出通道的转换时间由两部分组成:数字量数值从CPU存储器传送到输出模块的时问和模拟量模块的数一模转换时间。模拟量输出通道也是顺序转换,即模拟量输出通道依次转换。扫描时间,即模拟量输出值本次转换到再次转换时所经历的时间,是指模拟量输出模块的所有激活的模拟量输出通道的转换时间总和,所以可以通过在STEP7中禁用所有没有使用的模拟量通道,来降低I/O扫描时间。
3.3 连接传感器至模拟量输入
根据测量方法的不同,我们可以将电压或电阻等不同类型的传感器连接到模拟量输入模块。为了减少电磁干扰,对于模拟信号应使用屏蔽双绞电缆,并且模拟信号电缆的屏蔽层应该两端接地。如果电缆两端存在电位差,将会在屏蔽层中产生等电势耦合电流,造成对模拟信号的干扰。在这种情况下,应该让电缆的屏蔽层一端接地。对于带隔离的模拟量输入模块,在CPU的M端和测量电路参考点MANA(一般是端子10和11)之间没有电气连接。如果参考电压UN和CPU的M端存在一个电位差UISO,必须选用隔离模拟输入模块。通过在MANA端子和CPU的M端子之间使用一根等电位连接导线,可以确保UISO不会超过允许值。如果使用的传感器是非隔离传感器,在输入通道的测量线M-和测量电路的参考点MAA之间会发生有限电位差UCM(共模电压)。为了防止超过允许值,在测量点之间必须使用等电势连接导线。
4 温度控制程序功能块设计
STEP7程序允许在线和离线编辑程序,首先创建OB1系统组织块,然后创建定时中断组织块OB35,在OB35中调用温度控制功能块FB58,调用FB58前提是在STEP7中安装标准库(Standard Library),调用过程是打开OB35→点击View→点击Overview→点击右侧Library→点击Standard Librar→点击PID Control Blocks→点击FB58温度控制功能块,在输入参数时,输入背景数据库DB1。DB1作为OB35背景数据库,背景数据库中的数据结构是由系统自动生成,用户不能修改,必须按标准库中的数据格式要求输入数据,在背景数据库中还有一些系统控制参数设定,有些控制参数也可以在背景数据库中修改,打开背景数据库DB1,选择参数视图,就可以修改参数如:采样周期、PID参数、上下限、脉冲输出等。
在OB35中调用FB58功能,输入响应控制量、数字量及模拟量等,当参数输入完成,系统就可以运行程序。在程序调用LAD显示当中有十几个输入中可以选择必须的输入,有些必须输入,有些可以用系统默认值,在本系统启动后输出M6.0,启动FB58。设定值用变量SP_INT是浮点数格式必需输入,通过触摸屏输人数据MW2,MW2转化成浮点数MD6中,MD6作为SP_INT;过程变量输入用PV_PER(外围过程控制变量)输入外围设备(I/O)格式过程变量,即用S7—331—7KF02模拟量输入模块的PIW258的数字值作为过程变量,如果将此数据转化为浮点数,即可输入PV_IN,梯形图中程序PV_IN和PV_PER输入1个即可,输入PV_PER即简单又减少转化控制程序的编写,在控制功能块中,一般常输入PV_PER在功能块中将PV_PER转化为浮点数PV_IN,用设定值SP_INT减去PV_IN就是误差。在系统中参与PID控制。功能块还有手动功能,当外界条件不满足自动工作条件可以用手动控制工作,具体是将其中MAN_ON设置为M1.O,当M1.0为1时,可以将设定触摸屏设定手动输出数据MD10,设定MAM为MD10中,LMN_PER过程输出直接输出控制值。 
控制器有7个输出可以作为系统控制的控制输出和显示用输出,其中主要利用PV格式化过程变量,可以作为蒸气调节阀阀开度显示。LMN_PER是I/O格式的控制量输出值,这里直接输出到PQW272,在模拟量输出端输出4~10mA控制气动薄膜调节阀。功能模块还有QLMN_HLM、QLMN_LLM上下限报警。这样功能块程序设计基本完成。温度控制功能块编程界面如图4。



5 结束语 
DOP人机界面美观大方、具有直观的图形化界面、操作简单、使用方便,把复杂生产线监控变得简单明了,大大减少了劳动强度,在洗梗机控制系统的生产实践表明,该系统各项功能满足生产需要,**了生产效率。应用DOP人机界面完成的梗丝水温自动控制系统,从而保证梗丝的水份在合格范围内。

一:引言

    在塑料制品的品种和数量迅速发展的,人们对挤出成型制品几何精度和内在性能均匀性的要求越来越高。**挤出制品的几何精度的主要途径是通过机械,工艺和先进的控制手段,克服挤出过程的各种波动。实现精密挤出成型,一方面可以满足一些对集合尺寸和形状以及成型工艺条件有严格要求的制品成型要求,同时也是实现高速挤出成型的基础。
    精密挤出成型可以免去后续加工手段,更好地满足制品应用的需求,同时达到降低材料成本,**制品质量的目的。这一技术已经广泛应用于化纤、薄膜、型材、管材、板材、线缆、复合挤出、造粒等生产线。

二:系统原理与方案设计

    塑料挤出机的控制系统包括加热系统、冷却系统及工艺参数测量系统,主要由触摸屏,PLC 和变频器,传感器等组成。其主要作用是:控制和调节主辅机的拖动电机,输出符合工艺要求的转速和功率,并能使主辅机协调工作;检测和调节挤塑机中塑料的温度、压力、**;实现对整个机组的控制或自动控制。系统硬件结构如图一所示,具体如下:
    1、 电源进线 3 相四线 380V、熔体泵电机 3 相 0-380V;
    2、泵体加热器单相 0-220V;
    3、进、出口压力检测信号 0-10V或4-20mA ;
    4、泵前、泵体、泵后温度检测信号 采用热电偶温度传感器;
    5、泵前、泵后加热器单相 220V。
    6、挤出机控制信号是 0-10V。挤出机变频器控制信号为0-10V。
    7、电机动力线按照说明书连接,开机前必须检查电机绝缘,校正电机的正
反转。

    该系统的温度和压力都采用PID 闭环调节,PID 调解时,比例调节反映系统偏差的大小,只要有偏差存在,比例调解就会产生控制作用,以减少偏差。微分调节根据偏差的变化趋势来产生控制作用,它可以改善系统的动态响应速度。积分调节根据偏差积分的变化来产生控制作用,对系统的控制有滞后的作用,可以消除静态的误差。增大积分时间常数可**静态精度,但积分作用太强,特别是在系统偏差较大时会使系统超调量较大,甚至引起振荡。
    图2 中,Tm 为机筒或机头某一段的设定温度,+△T1,+△T2,为、第二温度区间值。热电偶测得温度用T 表示,控制策略如下:
    (1) 当T<Tm-△T2 时,为了**加热速度,加热器采用全功率加热。
    (2) 当Tm-△T2<T<Tm-△T1 时,采用PID 控制
    (3) 当Tm-△T1<T<Tm+△T1 时,采用自适应PID 控制。

    三:weinview 人机画面设计

    本系统采用weinview MT8100I 人机,该人机采用400Mhz RISC CPU,高品质宽屏设计,采用LED 背光模组,内置电源隔离保护器,保证了在复杂环境下的稳定性;即拔即插的USB2.0接口和PC 的MiniUSB 下载线提供高速下载和数据存储,事件记录和数据存储空间高达48MB.
    1:触摸屏画面设计要求
    主画面需要显示当前的入口和出口压力,各分区温度值和电流,转速,**等,如下图所示

    可以按照工艺要求,及时修正入口和出口压力参数,画面如下图所示

    各区温度值可以实时显示和调整当前需要温度值

    由于各区温度和入口出口两处压力都是由PID 闭环调节调整,所以需要自由设定PID 各项参数,如下图所示

     因为在不同的工艺条件下,需要的压力是不相同的,所以压力上限制也需要随着不同的工艺要求做出适当的调整,画面如下图所示

四:数据保存与事件登录

    数据保存采用周期式采样,也可以采用触发式采样数据保存,数据来源是PLC内的VW 存储区,如下图所示

    事件登录元件的使用,可以及时查看报警信息的显示,设置如下所示

五:结束语:

    本系统采用weinview MT8100I 触摸屏和PLC 的控制系统在塑料行业挤出机上的应用,该系统采用PID 闭环调节控制熔体泵,螺杆的运转和各区温度的控制,通过调整PID 的参数实现**的控制效果。并且可以保存整个工艺过程中的压力变化趋势,和查阅历史报警信息。该系统实现了更节能,更**,更稳定,更方便的操作控制要求,大大改善了以往的传统控制模式



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