西门子6ES510-1DJ01-0AB0型号介绍
一. 概述
随着现代工业的发展,对于产品制造加工所要求的精度越来越高,特别是在电子工业中,所要求生产加工的精度要求很高,在现代日常生活中,许多日用电子产品的更新换代特别快,所用的研制开发、生产周期特别短,而在此环节中,生产环节就显得尤为重要,所以就对生产设备的要求也就越来越高,生产设备要能够适应多种不同产品的生产,特别是新产品的生产适应能力,还要能够保证产品的精度。在TFT生产中,在基板完成电路印刷等一系列的工作以后有一道工序,就是基板的切割,因为在前道生产根据设备和工艺的要求是一块比较大的基板,在一块大的基板上可能有好多块小的基板组成,这根据制造面板本身的用途来定。如手机面板,目前在生产的一块大的基板上有30到104块不等的小的基板组成,这还要根据手机面板的尺寸来定,如图1所示。经过切割以后,变成一片一片小的基板,如图2所示。从图2可以看出,基板由两层玻璃组合而成,在两层之间有印刷电路,而且在切割的时候上下不是在一条线上,而是成一个阶梯状,在TFT面的A处有印刷电路端子,切断过程中不能碰伤端子。在如图3中所示,A-F中5个尺寸精度要全部达到±0.1mm,并且切断后在基板的边缘不能有毛边,这样就要在切断过程中要很好的控制压力、切入量,根据不同玻璃材质就要设定不同的压力和切入量,另外切断的步骤也是比较重要的,一般都采用的步骤是:①CF面 切②TFT面 剖③TFT面 切④C F面 剖。在现在划线设备中都是采用的多把刀(以前都是单刀作业),一般在5-7把刀,此系统中采用了5把刀,在此系统中刀的切入量和左右运动都采用伺服系统来控制,而且都采用了高速运动,这样能够大大**工作的效率。
二. 系统组成与工作原理
2.1 系统的硬件组成
图3是本系统整个控制系统的原理图,本系统采用Q06H CPU为控制单元,QD75D4和QD75D2为伺服系统的定位单元,还采用了两个通讯模块单元,其中一个与人机界面(A970GOT)连接,另外一个和画像处理系统连接,画像系统主要用于Mark点(也就是标记点)的识别,然后产生一个偏差的补正值。另外与相连接的PC1机是系统机械参数、工作参数设定以及切断程序编制的专用机。PC1与PLC之间的通讯使用的是专门的通讯程序软件。本系统的工作方式是采用偏差补正的方式。对于一个新的品种,首先要进行Mark点的识别,登录,MARK点的形状可以随意,但一般采用的是’十’字为Mark点标记,如图4所示,就是画像处理系统对Mark点的认识过程,认识后产生一个偏差补正量,根据偏差量计算出基准位置。
2.2 软件设计
本系统采用的是A970GOT人机界面,在本系统中人机界面起了非常重要的角色,是其他任何器件都代替不了的。人机界面总共有218个画面组成,主要分两大部分:一是正常的操作人员操作的主画面,二是设备维修、调试人员进入的特殊功能画面,此画面只有工程师级身份人员才能进入,它的参数直接影响设备的正常工作,图6为特殊功能画面的结构图,其中主要是参数设定方面,这里主要介绍轴的位置参数设定,在本系统中主要的部分就是伺服系统,它是保证系统精度的核心,伺服系统的参数、数据设定是非常复杂的,图6为伺服系统参数设定的基本框架结构图,基本参数主要是单位设定、1脉冲的相当移动量、脉冲输出模式、转动方向、速度限制值、加减速时间、马达选择。详细设定除了对上面叙述中一些进行了详细设定以外,还对其他的功能进行了设定,如M代码的取码模式、速度模式、JOG运转、手动脉冲的选择、圆弧误差补正等等。原点复位参数设定主要是复归的方式、方向、原点地址、速度。定位用数据就是我们所要求系统如何去工作、工作的步骤、数据等内容。伺服系统的工作主要是对内部寄存器的地址进行操作,主要分为参数区、监视区、制御数据区、定位数据区、PLC的CPU内存区、块传送区几个部分。在图5系统图中对各个位置的设定(QD75)主要是对基本定位数据的设定,包括定位识别子、M代码、指令速度、定位地址/移动量、突停减速时间、圆弧地址,其中每轴共设定了30点位置,这样可以有效的适应系统切割复杂程度不同的基板。在人机界面的软件设计中,把与伺服系统相关的定位数据参数直接编写在画面中,可以有效的对系统进行调整,改变,在系统中不仅仅上面的这些数据,另外与定位有关的参数设定还有很多,在这里就不一一列举,本系统是一个非常复杂的系统。
2.3 系统的工作原理
系统在机械参数设定好后,首先根据基板的划线数据进行编程,确定划线的数据、MARK点的数据、使用刀的数量、每把刀划每条线的压力、划线的次数等, 以上参数有专门的软件进行编辑。编辑完成后再通过PC1输入PLC 的CPU,在完成数据的编辑后,软件回自动生成切割的模拟画面,确定基板划线的每一步由哪几把刀去做,在完成这一系列的工作后,就要放入基板试作划线,根据系统设定,在放入基板后按下启动按钮,基板平台会自动把基板送到影像处理系统的CCD的下面,在监视器上面看到的就如图4所示,在MARK识别中与系统设定会有一个的偏差,根据这个偏差系统进行补正,现介绍一下补正过程,如图7, 以把刀为例,刀1原点与CCD原点的X向距离D1在系统中设定为一定值,刀1与刀1原点的距离D2为在编制程序是产生,也为一定值,CCD原点与现在CCD之间的距离D3,在编制程序时有一个MARK的坐标值,D3即为基板的X向MARK坐标,D4为MARK点与刀1划基板道线X向距离,在理想状态下为一定值。即可以得出D1+D2=D3+D4,其中D1、D2为固定值,假设D5为CCD识别MARK点的动态坐标,偏差补正为△d,可以得出D5=D3±△d,如在理想状态,CCD识别MARK点的X向坐标刚好为D3,即D5=D3,而每块基板在放置的时候位置会不一样,所以都会有一个偏差△d,根据△d每次在CCD识别MARK点后向刀1移动的距离为D4±△d,这就是偏差补正的过程,其他的刀原理也是这样,在偏转划线时也是根据CCD次MARK识别的坐标了确定的。在划完了TFT面后,在 CF面对TFT面进行剖断,然后在CF面划线,再在TFT面对CF进行剖断,这样就完成了对基板的划线。
三. 技术性能和特点
1. 系统采用了与人机界面相结合,使得系统的布线简单、简洁。
2. 采用了QD75系列的伺服系统定位单元,系统的度精能够达到0.01um。
3. 伺服系统的输出系统具有集电极开路输出和差分输出两种工作方式,在应用时可以根据需要进行选择。
4. 系统的定位范围比较宽,单位可以用um、英寸、度设定。控制系统也比较多样化,能够实现PTP控制、跟踪控制、速度控制、速度-位置控制、位置-速度控制,根据系统的需要可以选择不同的控制系统,另外,还具有圆弧插补功能。
5. 系统响应的时间比较短,因而减少了不同步产生的机会。
6. 系统采用了影像处理系统,这样就**了系统的精度,对于一些要求不高的场合,系统在工作时影像系统可以选择不使用,但这样可以减少时间,增加工作的效率。
7. 本系统采用了多刀工作方式 ,这样大大的**了工作的效率,但同时增加了系统在设计时的复杂性。
8. 另外,QD75系列的伺服定位单元具有预读起始功能,这样可以减少定位起始的时间,可以保证快速多种应用的定位。对于QD75系列的定位单元还专门设计了设置/监控软件——QP(GX-Configurator)这样便于定位参数的设定,定位数据的生成和监控。
四. 结束语
本系统是一个比较复杂的系统,在定位方面要求比较高,它的主要工作部件就是伺服系统,对于伺服系统与PLC的编程是比较复杂的,而系统完成后,对于操作人员来说操作是非常简单的。
杭州和华
黄建松 057 FAX:057
1 前言
济南钢铁集团总公司炼钢厂(简称济钢炼钢厂)共有3座25t转炉,于1991年投产,年设计能力85万t。由于受当时技术水平的局限,转炉系统自动化控制水平比较落后。近年来,济钢对25t转炉的自动化控制系统进行了大量的研究改造和开发,使自动控制系统装备水平有了较大**,满足了钢产量240万t/a的生产要求。
2 转炉自动化控制系统改造方案
2.1 转炉控制的工艺要求
25t转炉自动化控制系统由转炉主体控制部分、外围设备控制部分以及能源介质控制部分等组成,包括:转炉炉体倾动控制及位置显示、氧枪升降控制及枪位显示、散状料上料控制及仪表显示、转炉水冷门控制、烟罩升降控制、除尘及煤气回收控制、汽化冷却控制、以及氧气、氮气、煤气、冷却水等能源介质的仪表控制等部分。这些系统既完成不同的工艺过程,又有相互关联,组成紧密有机的整体,以25min为周期连续生产。
2.2 存在问题分析
25t转炉原自动化控制系统分为两大部分,一部分为转炉主体部分984PLC,每座转炉设有1个主机站、2个I/O分站,主要控制转炉倾动、氧枪定位、冷却高压水、氮封系统、散状料上料、烟罩升降、氧枪和倾动的对外联锁。另一部分为MICON—200集散仪表系统,每座转炉1套,主要控制氧枪供氧系统及氧枪传动系统的联锁、底吹供氮、供氩系统的自动调节和控制、散料称量及下料系统的自动联锁,完成整个转炉系统的监控报警显示及动态画面的指示,并通过通讯单元C—200的UI板与主体984PLC相连。单座转炉原自动化控制系统如图1所示。
图1 25t转炉原自动化控制系统
25t转炉自1991年投入使用后,自动化系统先后暴露出一些问题,主要是:
(1)系统PLC与MICON—200两部分间的通讯性能较差。PLC与MICON—200之间传递的大量重要信号、联锁点,都依靠电缆直接将回路控制器P—200与PLC的I/O模块相连,线路复杂且不可靠。
(2)维护难度大。MICON—200系统对环境要求较高,使用寿命较短,且控制板通用性差。
(3)PLC系统设置不合理,特别是I/O站位处生产现场,大量烟尘导致故障较多。
(4)系统自动化控制水平较低,外部继电器联锁较多,而且三电一体化程度较差。
2.3 改造要求
(1)以实用性为主,从现场生产与维护的实际出发,对转炉自动化控制系统进行改造。
(2)要具有较强的独立性。3座转炉应相互独立,同一转炉的各控制系统也应具有一定的独立性。
(3)应具有一定的**性。改造后应有较高的自动化水平,并为以后实现智能化炼钢及自动化管理创造条件。
(4)经济可行,有较高的投入产出效益。
2.4 改造方案
(1) 采用多套PLC系统,分别完成各自相对独立的控制功能。
(2) 采用多层网通讯,避免因通讯故障引起的系统故障。
(3) 实现电气、仪表、计算机一体化的工业控制模式。
(4) 系统可实现与信息调度网、炼钢管理网相互进行数据交换。
(5) 具有简单的故障诊断系统,**故障处理速度。
改造后的转炉自动化控制系统如图2所示。
图2 改造后的转炉自动化控制系统
3 系统改造内容
3.1 转炉PLC控制系统
如图2所示,整个转炉自动化控制系统由多套PLC组成,其中每座转炉的本体PLC采用04主机,并带有2个远程I/O分站,设有3个监控站,主要完成氧枪气、水的监控和操作,散状料系统的监控与操作,煤气回收系统的监控和操作;每座转炉的传动PLC采用984—E685主机,并设有1个监控站,主要完成对转炉倾动和氧枪升降变频器的控制,并对操作进行监视。
3座转炉的公用部分也由多套PLC组成,汽化、上料等PLC采用984—685主机,并设有1个监控站,主要完成3座转炉的汽化冷却系统和上料系统的监视和控制,取消了所有二次仪表,实现了三电一体化。钢水称量PLC采用984—685主机,主要完成3座转炉钢水的称量及传输显示,信息PLC采用4主机,并设3个监控站,主要传递及监视炼钢厂生产信息。在PLC选用上有984和,主要是考虑利用原有984PLC和减少改造投资。
3.2 通信网络的构成
转炉自动化控制系统通信网络采用的是多层网结构,主要由 Modbus Plus (MB+)网构成,以求减少系统间的相互影响。Modbus Plus网通过使用低成本的双绞线电缆使得计算机、控制器和其它数据源,在整个网络上作为同位体进行通信。本体PLC和汽化PLC与远程I/O站之间通信选用冗余的同轴电缆通过通信模块进行通信。每座转炉本身内各PLC和监控站之间的通信采用在PLC上加通信模块NOM的方案,在监控站安装SA85网卡,与NOM模块上Modbus Plus接口组成Modbus Plus网。网络分级通过NOM模块完成,依靠网桥可完成ModbusPlus网络分段。这样,3座转炉间通信网就具有三段Plus网,和两级网络设置,其作用是**网络总体运行速度,并减少主体生产设备控制系统网络出现故障的风险。
整个转炉Plus网络具有如下特点:
(1)网络系统规划设计简单明了,易于安装,费用低廉。
(2) 网络中各PLC系统是对等的MB+网络从站,是提供被监控参数的站点;各监控计算机是对等的MB+网络主站,是网络通信中令牌的占用者、控制者。各监控计算机可对MB+网络中的任意PLC系统所控制的生产过程实现监控。
(3) 因其对等性,网络系统中各监控系统对各PLC系统实现监控的任意性,使得各监控系统计算机实际可互为备用,且网络设备易于扩展、更换。
(4) 网络系统通信速率高,控制实时性能力强,不会导致控制滞后。
另外,通信网络通过PLC以太网模块NOE可实现与生产信息网相连,会同铸机传来的信息,为建立完善、
**的生产过程管理模式打下了较好的技术基础。
3.3 应用软件的开发
转炉自动化控制应用软件主要包括:
(1)PLC具体控制程序的开发:主要是针对工艺要求进行参数的设置和控制方式的选择,并完成对被控对象具体的闭环PID控制和其它控制。由于采用多PLC系统,因此CPU的运行反应时间完全能满足工艺调节控制要求。
(2)监控站上画面操作系统的编制和工艺控制模型的开发:主要利用工业自动化应用软件FIX系列软件,针对被控对象进行监控站工艺流程监控画面的开发;利用微软公司SQL7.0数据库和VB编程语言开发过程控制模型。
3.3.1 氧枪系统的软件设计 以“自动、手动”两种控制方式对监控站、本体PLC、传动PLC进行编程。
传动PLC主要任务是:接收监控站的枪位设定值或手动速度给定,接收来自现场的特殊点信号、氧枪传动装置信号及本体PLC传送的氧枪水、气、张力等联锁信号,在满足所有动枪条件的前提下,给氧枪变频器发送上升、下降或停止及开启氧枪抱闸的命令。动枪程序的功能是:在自动控制方式下,接收枪位给定值,并存于内部寄存器中,再与由编码器输入的实际枪位相比较,从而确定升降及升降速度并将控制信号输到变频器控制端子。同时与相应的抱闸动作结合,氧枪在升降过程中随着实际枪位的变化而不断地改变给定升降速度,以确保枪位的准确。在手动控制下则完全由操作员根据枪位显示,手动控制升、降、停及升降速度。
本体PLC主要任务是:采集氧枪系统的所有模拟量,并根据工艺要求对部分模拟量进行PID调节,给传动PLC发送联锁信号并接收传动PLC的枪位信号。对氧气的**调节由接收设定值枪位及采集的氧气温度、压力、**信号及音频化渣信号,按标准公式进行运算,运算的**值作为PID调节的实际输入值。同样对于冷却水的调节也根据进出水温度、**设定值、压力等进行PID调节。并根据出钢信号和枪位信号自动完成氧、氮切换,控制溅渣护炉。
监控站的功能是:接收、显示本体PLC和传动PLC发来的氧枪联锁条件。在自动、手动方式下向传动PLC发送枪位设定值或手动给定速度,并接收显示实际枪位,对吹炼过程的各工艺参数进行动态显示。并根据工艺要求,在监控工控机中存入多种氧枪自动方案数据表。在自动方式下,根据吹炼要求选定一个方案后,整个冶炼过程中枪位的设置及氧**的设定和调节就可自动进行。
3.3.2 散状料系统软件设计 以“自动、手动”两种方式对本体PLC和监控站进行编程,其功能是按工艺要求对8个振动给料器、4个称量斗、4个气插阀进行操作和控制。在自动方式下,在监控站工控机中建立由工艺提出的多种下料方案,选定方案后,在吹炼过程中,根据吹炼时间,将下料量传到本体PLC,由PLC根据设定值自动下料和称量,并在监控站对整个下料动态过程进行显示。在手动方式下,由监控站根据下料动态画面,采用键盘操作,操作信息传到本体PLC后,再由PLC控制下料。
转炉应用软件还有转炉倾动系统软件、汽化净化系统软件、转炉煤气回收软件、高压风机系统软件、故障诊断系统软件等。
4 结语
济钢25t转炉的生产任务非常紧,对转炉自动化控制系统的改造只能利用每年的几次整体检修时间进行。由于转炉自动化控制系统采用多层网多PLC控制,因此整套系统改造非常适合分多次逐渐完成,并根据运行情况分系统实现自动控制。目前已有煤气回收、汽化净化控制、底吹系统、高压风机系统等完全实现了自动控制,并正对氧枪、下料等系统进行优化控制,进一步完善开发智能化炼钢模型,一旦时机成熟就将实现智能化炼钢。