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6ES7516-3FN02-0AB0型号介绍
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发布时间: 2023-06-24 01:14
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详细信息

6ES7516-3FN02-0AB0型号介绍

 一、概述
  莱钢炼钢厂4a#连铸机为一台三机三流的矩形坯连铸机,年生产能力为80万吨,与中型轧机构成一条热装热送短流程生产线。本文将对其基础级自控系统进行详细介绍。

  二、生产工艺简介
  钢水包由转炉车间运至连铸车间后,由车间行车将钢水包置于大包回转台钢包臂上,旋转至浇注位后,钢水 由钢包流入中间罐车,达到开浇液面后,浇铸开始。钢水经中间罐车注入结晶器,经过初次冷却控制以及振动控制调节后,进入二冷区。自控系统自动跟踪铸坯的位 置及长度,铸坯到达冷却段时,由二次冷却系统对铸坯进行水/气的混合冷却。系统跟踪钢坯头到达矫直区时,拉矫机依次进行换压操作;跟踪到脱引锭位时,自动 进行脱引锭操作。钢坯达到定尺长度后,由火焰切割机实施切割,切割后由输出辊道运出,再由横向移钢机运至热送辊道,后由热送辊道运到中型加热炉进行轧 制。

  三、系统构成及配置
  系统采用了美国罗克韦尔自动化公司的PLC5作为主控制器,SLC500 用于火焰切割自动控制,选用罗克韦尔自动化公司1336系列的变频器用于交流调速控制,远程I/O模板用于切割区以及出坯区现场信号的控制,以工业以太网以及DH+网作为控制网络。在该系统中,共采用了4套A-B PLC-5/40E分别用于铸机的公用系统以及铸流系统的自动控制。根据系统的控制规模,并保留有25%左右的控制点余量,PLC系统的硬件

  公用系统
  主机架通过CPU上的通道1B(组态为Remote I/O Scanner方式)外带了5只扩展机架、6块Remote I/O模板以及4台1336 PLUS变频器。

  具体配置为
  电源模板(1771-P7,16A)6块、CPU(1785-L40E)1块、AI模板(1771- IFE)3块、AO模板(1771-OFE)3块、RTD模板(1771-IR)1块、高速计数模板(1771-VHSC)1块、24VDC DI模板(1771-IBD)25块、24VDC DO模板(1771-OBD)14块、220VAC DI模板(1771-IMD)23块、220VAC DO模板(1771-OMD)16块、远程I/O适配器(1771-ASB)5块、远程I/O模板(32入/32出:1791-IOBW)4块、远程I /O模板(16入/16出:1791-16BC)1块、远程I/O模板(24入/8出:1791-24B8)1块、25匹马力1336 PLUS变频器(CAT 1336S-B025-AA-EN4-CTM1-HA2)2台、20匹马力1336 PLUS变频器(CAT 1336S-B020-AA-EN4-CTM1-HA2)2台。

  铸流系统
  用于铸流控制的三套PLC系统的配置完全相同,均是:主机架通过CPU上的通道1B(组态为Remote I/O Scanner方式)外带了2只扩展机架、3块Remote I/O模板以及7台1336 FORCE变频器;另外,采用了3套A-B公司的小型产品SLC 500 分别用于每流的火焰切割机的自动控制。SLC 500 PLC通过CPU上的DH+通讯口与PLC-5/40E的CPU上的通道1A通讯口(配置为DH+)连接构成了DH+网以实现数据交换。

  PLC5具体配置为
  电源模板(1771-P7,16A)3块、CPU(1785-L40E)1块、AI模板(1771- IFE)4块、AO模板(1771-OFE)8块、RTD模板(1771-IR)2块、高速计数模板(1771-VHSC)1块、24VDC DI模板(1771-IBD)5块、24VDC DO模板(1771-OBD)4块、220VAC DI模板(1771-IMD)7块、220VAC DO模板(1771-OMD)5块、远程I/O适配器(1771-ASB)3块、远程I/O模板(1791-IOBW)3块、25匹马力1336 FORCE变频器(CAT 1336T-B025-AA-GTIEN)4台、40匹马力1336 FORCE变频器(CAT 1336T-B040-AA-GTIEN)3台。

  SLC500具体配置为
  电源模板(1746-P2)1块、CPU(1747-L542)1块、 DI模板(1746-ITB16)1块、DI模板(1746-IB16)4块、 DO模板(1746-OW16)2块、DO模板(1746-OB16)2块。

  4套PLC5 通过各自CPU上的以太网口(通道2)挂在以太网上,并通过MSG指令相互传递数据;共25台1336变频器作为远程站采用Remote I/O Scanner方式与PLC进行数据通讯:其启动、停止、速度给定等指令均由PLC下达给变频器,同时变频器的各种状态数据以同样形式反馈给PLC。另 外,4台高性能PⅢ工控机作为系统的上位机,通过以太网与PLC进行数据传送,完成铸机生产的监控,其中3台为操作员站,互为备用,用于生产的实时监 控;1台为工程师站,可以完成对软件系统的查阅、修改等工作(系统配置图如图1所示)。

  四、软件设计、系统控制功能及实现
  4.1 PLC程序的设计
  控制程序使用罗克韦尔自动化公司专用编程软件Rslogix5,并全部采用简单易懂的梯形图方式编制而成,分为公用控制程序及铸流控制程序共4套。

  每套控制程序均采用了流行的模块化/结构化编程方法:根据控制对象、控制目的的不同把控制程序分为若 干控制部分,由主程序在每次扫描周期中依次调用来实现各自的控制功能;在每一个梯形图文件中,把控制功能相同的程序放在同一控制段中,并加以注释。这种结 构化编程方法使得程序的查阅、功能的扩充及修改变得更加容易,大大增强了程序的灵活性、可读性、实用性和维护性。

  4.2 监控系统的设计
  上位监控系统采用Rsview32制作,Rslinx负责完成与PLC的数据通讯。根据生产工艺、控制功能的要求,共制作了9大部分、共计40余幅监控画面。

  4.3主要的控制功能及关键技术的实现

  图 1


  主要控制功能: 该自动控制系统主要用于连铸机生产的基础级自动化控制,通过采用A-B自动化控制技术可完成基础生产工艺过程的全自动化控制,实现连铸生产现场设备的自动联锁,介质温度、压力、**的检测调节,数据的通讯处理、故障报警以及生产状况的在线监控等功能。

  主要控制功能有:中间罐车行走、升降功能;结晶器冷却水、二冷水、公用介质的**及压力检测调节功 能;推钢机控制功能:横移机控制功能;大包、中间包的钢水测温及称重功能;大包旋转及升降控制;液压站控制;结晶器振动控制;拉矫机/拉矫辊控制;输出辊 道控制;结晶器冷却水控制;二冷水控制;自动跟踪控制;火焰切割控制以及生产的在线监控等。关键技术的实现:

  变频调速控制技术:中间罐车、拉矫机、结晶器、输出辊道、横移机等设备均采用了变频调速控制技术。PLC通过Remote I/O Scanner通讯方式将控制命令传达给变频器,同时接收变频器的状态实时反馈信息;控制程序则通过采用MOV指令将启/停、正/反转、速度给定值等命令 信息以输出字的数据格式传送给变频器,从而实现变频调速的自动控制。
  二冷区的全自动配水控制算法:理论上理想的二冷配水控制曲线是一条二次曲线:F=aV2+bV+c,但是实现起来非常困难。为此, 我们采用直线仿真曲线技术:采用三条斜率不同的直线来模拟二次曲线,根据当前的拉速及三条直线所对应的a、b值分别计算出三个配水量F1、F2、F3,然 后取其大值作为当前的实际给定值:Fsp = Max{F1,F2,F3}(如图2所示)。此外,软件上通过PID指令完成七段回路仪表调节控制(控制框图见图3)。
  铸流自动跟踪技术:PLC根据A-B增量型编码器(安装于3#拉矫机上,1024脉冲/圈)发送至高速计数模板的脉冲数,自动计算并完成送引锭模式、浇注模式下的拉矫机/拉矫辊、二冷区配水、电机测速以及铸坯测长等全自动控制。
  火焰切割自控系统:<该系统单独采用3套SLC500 PLC,并建立了DH+通讯手段与PLC5进行数据通讯。根据PLC5发送过来的铸坯测长实时数据,实现对钢坯切割的自动化控制,并具有2种定尺(本机、 上位)、3种操作方式(手动、半自动、全自动)的控制功能。同时PLC5根据SLC500的反馈信息控制输出辊道的动作将切割完毕的铸坯运出。控制程序则 使用MSG指令来实现通讯数据信息的相互传递。
  铸机生产的自动在线监控技术:采用Rsview32监控技术、Rslinx通讯技术开发了铸机生产的在线监控系统。该监控系统分为总貌、风机液压站、条件及状态、公用检测、一冷、二冷、设备冷却水、液面控制和其它9大部分,具有如下主要功能:

  生产数据、设备状态的在线显示监控;
  生产数据的上位设定及生产模式的控制选择;
  设备控制方式的选择以及设备的远程控制、介质的远程调节;
  趋势记录、故障报警、报表打印以及系统故障自诊断。

  图 2

  图3

  五、结束语
  该自控系统综合集成了美国罗克韦尔自动化公司的PLC控制技术、画面监控技术、网络通讯技术以及变频 调速技术,实现了连铸机基础生产工艺过程的自动化控制,可完成连铸生产现场设备的自动联锁控制,介质参数的检测调节,数据的通讯处理、故障报警诊断以及生 产状况的在线监控等功能。经过三年多的运行验证,该系统控制功能**、安全稳定可靠,有效地**了劳动生产率,改善了工作人员的工作环境,减轻了工作人员 的劳动强度,为生产的顺行提供了可靠的保障,并取得了十分显著的经济效益

1 前言

  济南钢铁集团总公司炼钢厂(简称济钢炼钢厂)共有3座25t转炉,于1991年投产,年设计能力85万t。由于受当时技术水平的局限,转炉系统自动化控制水平比较落后。近年来,济钢对25t转炉的自动化控制系统进行了大量的研究改造和开发,使自动控制系统装备水平有了较大**,满足了钢产量240万t/a的生产要求。

2 转炉自动化控制系统改造方案

2.1 转炉控制的工艺要求

  25t转炉自动化控制系统由转炉主体控制部分、外围设备控制部分以及能源介质控制部分等组成,包括:转炉炉体倾动控制及位置显示、氧枪升降控制及枪位显示、散状料上料控制及仪表显示、转炉水冷门控制、烟罩升降控制、除尘及煤气回收控制、汽化冷却控制、以及氧气、氮气、煤气、冷却水等能源介质的仪表控制等部分。这些系统既完成不同的工艺过程,又有相互关联,组成紧密有机的整体,以25min为周期连续生产。

2.2 存在问题分析

  25t转炉原自动化控制系统分为两大部分,一部分为转炉主体部分984PLC,每座转炉设有1个主机站、2个I/O分站,主要控制转炉倾动、氧枪定位、冷却高压水、氮封系统、散状料上料、烟罩升降、氧枪和倾动的对外联锁。另一部分为MICON—200集散仪表系统,每座转炉1套,主要控制氧枪供氧系统及氧枪传动系统的联锁、底吹供氮、供氩系统的自动调节和控制、散料称量及下料系统的自动联锁,完成整个转炉系统的监控报警显示及动态画面的指示,并通过通讯单元C—200的UI板与主体984PLC相连。单座转炉原自动化控制系统如图1所示。


图1 25t转炉原自动化控制系统

  25t转炉自1991年投入使用后,自动化系统先后暴露出一些问题,主要是:
  (1)系统PLC与MICON—200两部分间的通讯性能较差。PLC与MICON—200之间传递的大量重要信号、联锁点,都依靠电缆直接将回路控制器P—200与PLC的I/O模块相连,线路复杂且不可靠。
(2)维护难度大。MICON—200系统对环境要求较高,使用寿命较短,且控制板通用性差。
 (3)PLC系统设置不合理,特别是I/O站位处生产现场,大量烟尘导致故障较多。
 (4)系统自动化控制水平较低,外部继电器联锁较多,而且三电一体化程度较差。

2.3 改造要求

  (1)以实用性为主,从现场生产与维护的实际出发,对转炉自动化控制系统进行改造。
 (2)要具有较强的独立性。3座转炉应相互独立,同一转炉的各控制系统也应具有一定的独立性。
 (3)应具有一定的**性。改造后应有较高的自动化水平,并为以后实现智能化炼钢及自动化管理创造条件。
 (4)经济可行,有较高的投入产出效益。

2.4 改造方案

  (1) 采用多套PLC系统,分别完成各自相对独立的控制功能。
(2) 采用多层网通讯,避免因通讯故障引起的系统故障。
  (3) 实现电气、仪表、计算机一体化的工业控制模式。
  (4) 系统可实现与信息调度网、炼钢管理网相互进行数据交换。
  (5) 具有简单的故障诊断系统,**故障处理速度。

  改造后的转炉自动化控制系统如图2所示。


图2 改造后的转炉自动化控制系统

3 系统改造内容

3.1 转炉PLC控制系统

  如图2所示,整个转炉自动化控制系统由多套PLC组成,其中每座转炉的本体PLC采用Quantum-140CPU21304主机,并带有2个远程I/O分站,设有3个监控站,主要完成氧枪气、水的监控和操作,散状料系统的监控与操作,煤气回收系统的监控和操作;每座转炉的传动PLC采用984—E685主机,并设有1个监控站,主要完成对转炉倾动和氧枪升降变频器的控制,并对操作进行监视。

 3座转炉的公用部分也由多套PLC组成,汽化、上料等PLC采用984—685主机,并设有1个监控站,主要完成3座转炉的汽化冷却系统和上料系统的监视和控制,取消了所有二次仪表,实现了三电一体化。钢水称量PLC采用984—685主机,主要完成3座转炉钢水的称量及传输显示,信息PLC采用Quantum140CPU21304主机,并设3个监控站,主要传递及监视炼钢厂生产信息。在PLC选用上有984和Quantum,主要是考虑利用原有984PLC和减少改造投资。

3.2 通信网络的构成

  转炉自动化控制系统通信网络采用的是多层网结构,主要由 Modbus Plus (MB+)网构成,以求减少系统间的相互影响。Modbus Plus网通过使用低成本的双绞线电缆使得计算机、控制器和其它数据源,在整个网络上作为同位体进行通信。本体PLC和汽化PLC与远程I/O站之间通信选用冗余的同轴电缆通过通信模块进行通信。每座转炉本身内各PLC和监控站之间的通信采用在PLC上加通信模块NOM的方案,在监控站安装SA85网卡,与NOM模块上Modbus Plus接口组成Modbus Plus网。网络分级通过NOM模块完成,依靠网桥可完成ModbusPlus网络分段。这样,3座转炉间通信网就具有三段Plus网,和两级网络设置,其作用是**网络总体运行速度,并减少主体生产设备控制系统网络出现故障的风险。

 整个转炉Plus网络具有如下特点:

  (1)网络系统规划设计简单明了,易于安装,费用低廉。
  (2) 网络中各PLC系统是对等的MB+网络从站,是提供被监控参数的站点;各监控计算机是对等的MB+网络主站,是网络通信中令牌的占用者、控制者。各监控计算机可对MB+网络中的任意PLC系统所控制的生产过程实现监控。
  (3) 因其对等性,网络系统中各监控系统对各PLC系统实现监控的任意性,使得各监控系统计算机实际可互为备用,且网络设备易于扩展、更换。
  (4) 网络系统通信速率高,控制实时性能力强,不会导致控制滞后。

 另外,通信网络通过PLC以太网模块NOE可实现与生产信息网相连,会同铸机传来的信息,为建立完善、

  **的生产过程管理模式打下了较好的技术基础。

3.3 应用软件的开发

  转炉自动化控制应用软件主要包括:

  (1)PLC具体控制程序的开发:主要是针对工艺要求进行参数的设置和控制方式的选择,并完成对被控对象具体的闭环PID控制和其它控制。由于采用多PLC系统,因此CPU的运行反应时间完全能满足工艺调节控制要求。

 (2)监控站上画面操作系统的编制和工艺控制模型的开发:主要利用工业自动化应用软件FIX系列软件,针对被控对象进行监控站工艺流程监控画面的开发;利用微软公司SQL7.0数据库和VB编程语言开发过程控制模型。

3.3.1 氧枪系统的软件设计 以“自动、手动”两种控制方式对监控站、本体PLC、传动PLC进行编程。

 传动PLC主要任务是:接收监控站的枪位设定值或手动速度给定,接收来自现场的特殊点信号、氧枪传动装置信号及本体PLC传送的氧枪水、气、张力等联锁信号,在满足所有动枪条件的前提下,给氧枪变频器发送上升、下降或停止及开启氧枪抱闸的命令。动枪程序的功能是:在自动控制方式下,接收枪位给定值,并存于内部寄存器中,再与由编码器输入的实际枪位相比较,从而确定升降及升降速度并将控制信号输到变频器控制端子。同时与相应的抱闸动作结合,氧枪在升降过程中随着实际枪位的变化而不断地改变给定升降速度,以确保枪位的准确。在手动控制下则完全由操作员根据枪位显示,手动控制升、降、停及升降速度。

本体PLC主要任务是:采集氧枪系统的所有模拟量,并根据工艺要求对部分模拟量进行PID调节,给传动PLC发送联锁信号并接收传动PLC的枪位信号。对氧气的**调节由接收设定值枪位及采集的氧气温度、压力、**信号及音频化渣信号,按标准公式进行运算,运算的**值作为PID调节的实际输入值。同样对于冷却水的调节也根据进出水温度、**设定值、压力等进行PID调节。并根据出钢信号和枪位信号自动完成氧、氮切换,控制溅渣护炉。

 监控站的功能是:接收、显示本体PLC和传动PLC发来的氧枪联锁条件。在自动、手动方式下向传动PLC发送枪位设定值或手动给定速度,并接收显示实际枪位,对吹炼过程的各工艺参数进行动态显示。并根据工艺要求,在监控工控机中存入多种氧枪自动方案数据表。在自动方式下,根据吹炼要求选定一个方案后,整个冶炼过程中枪位的设置及氧**的设定和调节就可自动进行。

3.3.2 散状料系统软件设计 以“自动、手动”两种方式对本体PLC和监控站进行编程,其功能是按工艺要求对8个振动给料器、4个称量斗、4个气插阀进行操作和控制。在自动方式下,在监控站工控机中建立由工艺提出的多种下料方案,选定方案后,在吹炼过程中,根据吹炼时间,将下料量传到本体PLC,由PLC根据设定值自动下料和称量,并在监控站对整个下料动态过程进行显示。在手动方式下,由监控站根据下料动态画面,采用键盘操作,操作信息传到本体PLC后,再由PLC控制下料。

  转炉应用软件还有转炉倾动系统软件、汽化净化系统软件、转炉煤气回收软件、高压风机系统软件、故障诊断系统软件等。


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