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6ES7214-1AF40-0XB0详细说明
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发布时间: 2023-06-01 01:33
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6ES7214-1AF40-0XB0详细说明

包钢炼铁厂综合料场皮带传送系统采用132KW两台电机(一主一从)进行传动。原有系统采用接触器启动。传送皮带长度大约在500米左右。正常情况下直接启动对系统没有影响,当发生送料过程中有意外故障而造成停机时,系统检修结束后要求再启动时,就会出现启动非常困难,造成接触器过热烧毁甚至发生因过电流造成相间短路的现象。若采用一般常用的降压软启动方式,由于启动力矩与电压的平方成正比,根本无法实现重载启动。为此,我们采用艾默生公司的EV3000系列高转矩、高精度变频器作为电机控制核心,配合EC20系列PLC实现两台变频器的主从控制,实现两台电机同频率或负荷平衡运转。

1、变频控制系统

1.1系统参数:

皮带电机为132KW,电流245A,四极,转速1480 R/MIN

设计采用EV3000-4T132G(高性能)系列变频器。 配合EC20系列PLC及模拟量组合模块5AM(四模入、一模出),通过PLC作PID闭环控制。其中主变频器的给定采用数字量设定或模拟量设定均可,将主变频器的输出频率作为PID的给定量,将从变频器的输出频率作为PID反馈环节,PID输出量作为从变频器的给定值,从而实现主、从变频器的频率一致运行。具体原理参见附图一至五

1.2变频参数设置

主变频:

F0.02=4      V/F控制             F0.03=0      数字设定,由面板给出  

F0.04=50     主机给定             F0.05=1      端子控制

F0.10=60S    加速时间             F0.11=20     减速时间

由于现场不具备电机调谐运行(接手无法打开),控制方式采用V/F控制,电机参数F1.00-1.08按电机实际参数设置。

F2.09=1      停机方式为自由停车         

F6.08=0      AO1输出信号为实际运行频率  

F6.09=3      AO2输出信号为实际运行电流

F6.12=20%    AO2信号输出偏置为20%

具体原因是:由于AO2信号送入楼上控制站计算机室,控制站PLC要求信号为4-20MA。当变频器输出电流信号为4MA时,对应实际电流为0;即将4MA/20MA=20% ,输出偏置即位20%。

从变频:

F0.02=4      V/F控制             F0.03=5      模拟设定,由PLC给出  

F0.05=1      端子控制

F0.10=60S    加速时间             F0.11=20     减速时间

F6.12=20%    AO2信号输出偏置为20%

2、PLC控制系统

2.1 PLC硬件配置

由主机EC20-1410BRA、模拟量组合EC20-5AM (四入一出)构成。其中输入的一通道为主变频器的实际运行频率;二通道为从变频器的实际运行频率,输入信号均为4-20MA;输出为从变频器的给定值,信号为0-10V。

2.2变频控制PID程序

LD                       SM1

TO                       0 400 16#1 1    5AM模块初始化

TO                       0 600 16#3311 1   输入1、2通道为电流信号3、4通道关闭。

TO                       0 650 16#0 1  输出通道为0-10V信号

TO                       0 500 16#1 1  通道设置更改允许

TO                       0 800 16#1 1  输入通道设置更改确认

TO                       0 801 16#1 1  输出通道设置更改确认

LD                       SM0

FROM                     0 100 D100 1  读通道1数值(主变频运行频率)

FROM                     0 101 D101 1  读通道2数值(从变频运行频率)

MOV                      D101 D21     通道2数值作为PID反馈值。

TO                       0 0 D22 1     PID输出信号从输出通道输出(作为从变频给定)

CALL                     PID_EXE      调用PID执行程序

CALL                     PID_SET      调用PID设置程序

PID子程序

LD                          SM0

PID                         D20 D21 D0 D22             //子程序的PID指令生成公式PID S1 S2 S3 D

MOV                         D100 D20                   //设定目标值

MOV                         10 D0                      //采样时间(Ts) 范围为1~32767(ms)但比运算周期短的时间数值无法执行

MOV                         33 D1                      //动作方向

MOV                         0 D2                      //滤波时间常数

MOV                         1000 D3                    //比例增益(Kp) MOV       1 D4                       //积分时间TI MS

MOV                         0 D5                       //微分增益(KD) MOV       0 D6                       //微分时间

MOV                         0 D15                      //输入变化量MOV      0 D16                      //输入变化量

MOV                         2000 D17                   //输出上限设MOV      0 D18                      //输出下限设

2.3实际参数调整设置

后经多次修改和调试,确定比例系数为10,积分时间为100毫秒,微分时间为零。经过运行发现能够满足现场的生产工艺,主、从皮带平稳启动。

3、连锁控制

连锁控制主要实现如下功能:

一、启动时主、从变频器一起启动,一起停止。

二、任何一台变频器故障,则一台变频器立即停止。

连锁控制的实现通过中间继电器(设计院设计,可以通过PLC实现)

4、实际运行情况:

经过2个月左右的运行发现,系统能够运行非常稳定,皮带启动电流为120A左右,主、从变频器启动频率完全一致,启动电流主变频器略大于从变频器,启动平稳可靠,完全能够满足生产要求。 EV3000变频器设置面板具有中文显示功能,参数设置非常简单,便于现场的维护;该系列变频器在过载能力方面非常的强。由于变频器在初期调试时,皮带电机的抱闸没有打开,且减速机的油泵电机没有启动,当时的过载电流几乎达到450A,在大电流限幅下运行了十几秒,变频器没有发生任何故障。

 

参考文献

①艾默生公司EV3000系列通用变频器     艾默生网络能源有限公司

②新型PID控制及其应用                机械工业出版社    陶永华

③EC20系统手册                       艾默生网络能源有限公司

④通用变频器及其应用                  机械工业出版社    韩安荣

⑤电机拖动与控制                      西安电子科技大学出版社   刘保录

⑦EC20-5AM使用说明                   艾默生网络能源有限公司

一 引言

  检品机是一种具有高精度、高灵敏度的复卷、检品设备。适用于卷筒状的印刷薄膜、复合薄膜及卷筒纸制品的印刷、涂布、复合后的全自动品质检验,也可用于上述材料的复卷,是印刷、涂布、复合等工序必不可少的检验设备。

二 系统选型设计

2.1 触摸屏选型设计

  本系统选用的是艾默生EZ600-TT06P型 5.7 寸触摸屏, 显示色彩为64K色,解析度为 320×240像素。 按键包括 1 个清单键和 5 个使用者定义的功能键。 还有三个 RS232、RS422 和 RS485 的通讯接口, 以及 2个 USB连接口。 內建的 CF 卡插槽可以让您扩充历史记录和配方,以及进行数据备份。 前盖为 IP65 等级,这样对于任何方向的低压水流沖洗,它都能提供保护效果。

2.2 PLC选型设计

  系统选用了艾默生EC20-1614BRA可编程控制器,作为主控单元,主要用于实现的逻辑控制功能;外加一个EC20-4DA模拟量输出模块作为扩展模块,主要用于实现系统的线速度设定和张力给定功能。

  EC20是艾默生推出的高性能小型PLC,具有极快的运算速度,和12K步的大程序容量,并且自带两个通信口,一个通信口用于与触摸屏通信,实现系统的参数设定与状态显示功能,另一个通信口用于与变频器通信,实现变频器运行状态的读取,以及参数设定功能,这样大大降低了用户成本。

2.3 变频器选型设计

  系统选用了艾默生EV6000变频器,用于系统的驱动及张力控制功能。

  EV6000是艾默生新推出的一款创新型平台产品,集自主研发的无速度传感器矢量控制的核心算法技术、伺服定位控制技术、EMC技术和可靠性技术的优势与一身,使之在性能上有了质的飞跃。

  EV6000高性能矢量控制变频器拥有超大功率范围,可以从0.4到250kW之间进行选择,而它的高输出频率也可高达1000Hz。EV6000可以实现无PG矢量控制和有PG矢量控制驱动永磁同步电机,在无PG矢量控制时,能在0.25Hz下可以满足200%额定负载突变时转矩能快速地响应和稳定运行,能满足众多低速大转矩应用要求,在变频低频脉动技术难题上迈出了一大步,处于国际水平。

三 系统介绍

3.1 系统原理介绍



图一 系统原理图


(1)触摸屏:通过触摸屏,用户可以对工作速度、运行张力、料卷直径等参数进行设置;并且,通过触摸屏,可以显示设备的当前运行状态,并对当前的故障信息进行显示,以便用户作处理。

(2)EC20控制器:该控制器是艾默生公司的高性能控制器,它是整个系统的控制中心,协调外围设备的动作,并按用户设定的工艺控制设备的运作。通过EC20-4DA模块对变频器作张力给定和频率设定。

(3)变频器:本系统采用EV6000变频器做收放卷控制,通过该变频器可保证检品机械的张力恒定、速度稳定,是整套系统的控制核心部分。

3.2 控制流程图

3.2.1 系统正常启停流程:



图二 系统正常启停流程图


  正常启停流程主要是用于用户查找产品缺陷,当发现缺陷时,用户通过按钮记录当前位置,以备查找;难点主要是在于加减速,以及零频时张力的控制。

3.2.2 检查点启停流程:



图三 检查点启停流程图


  检查点流程主要是用于缺陷的查找,这也是该设备的重要的功能之一,本系统是通过硬件中断的方法记录缺陷的位置的,可以比较准确的发现缺陷的位置。由于本过程涉及到多次启停,在任何速度下都要保持张力稳定,对变频的张力控制性能要求很高。

3.3 电气原理图



图四 张力控制示意图


  图四是整个系统的张力控制示意图,EV6000作为主驱动,控制整个系统的运行,EV6000张力控制用变频,驱动收/放卷电机,通过张力传感器反馈回来的张力的大小,做闭环控制,以保证整个系统的张力恒定、速度稳定。利用编码器与变频器作闭环控制,使变频器可以在高速度精度和恒张力下运行,PG3把信号送给EC20,由PLC计算当前的运行速度、距离等数据。

  PLC实现传动点的协调控制,逻辑控制处理。PLC实现线速度,运行命令传递到变频器,并收集变频器的运行状态。传递变频器参数修改信息。

  选用EV6000张力控制专用变频器实现放卷和收卷控制,选用EV6000高性能矢量控制变频器实现主牵引控制。变频器以闭环矢量控制运行,安装脉冲编码器(PG),编码器信号类型:集电极开路输出型;

  收、放卷变频器工作于张力闭环速度模式,EV6000自带卷径计算功能和断带检测功能。为了保证系统的快速起停要求,尤其是急停的技术指标。变频器都需外接制动电阻。

3.4 电气配线图

3.4.1 主驱动变频器接线图



图五 主牵引变频器接线图


  变频器通过端子进行起停运行控制,运行方向设定,运行速度设定,故障停机和复位处理。

3.4.2 收、放卷变频器接线图



图六 收、放卷变频接线图


  变频器通过端子进行起停运行控制,运行方向设定,张力给定设置,张力方向设定,运行线速度设定,收、放卷模式设定,初始卷径复位,故障停机和复位处理。

四 参数设置

1 牵引变频器参数设置

  牵引电机选用的是艾默生高性能变频器EV6000-4T0220G,以下是该变频的主要功能码设置。



2 收、放卷变频器参数设置

  收放卷电机选用的是艾默生高性能张力专用型变频器EV6000-T-4T0370G,以下是该变频的主要功能码设置。



五 调试步骤及注意事项

检查电气接线;

脱开负载,进行电机参数调谐;

某一确定速度下,用测速器对电机和卷取辊进行速度测试,根据测试结果计算各传动点的传动比并设置;

设置基本参数,试运转,观察电机运行方向,调整到正确的方向;

穿料,带料调试,根据效果合理调整各参数设置,直到符合控制要求;

在机台规格所规定的线速度范围内,从低线速度到高线速度进行试车运行,观察控制效果,根据需要调整参数;

在空芯卷径和大卷径之间试车运行,观察控制效果,根据需要调整参数;


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