6ES7314-1AG14-0AB0现货供应
在制造业现代化高速发展的今天,生产的高效率和产品的高质量要求使得一些高精度电气系统和高性能自动控制系统应运而生,同时也使许多普通电气控制系统难以解决的问题变得相对的简单一些,并且在很大程度上增加了自动控制系统的稳定性。三菱电机有限公司目前推出的Q系列PLC以及Q系列运动控制器和就是专门针对需要高精度电气控制的产品。下面对Q系列PLC以及Q系列运动控制器系统和三菱驱动伺服(MR-J2S-口B)以及机械结构介绍如下:
2:连轴压模设备工艺说明:
(一):工艺简介:该设备是压模生产厂家自行开发的三轴伺服高速高精度同步连轴压模机组。但根据加工不同产品和相应的工艺以及控制精度的需要,该设备实际由五个伺服轴和一个变频主轴组成。中间三个伺服轴为连轴同步轴。在中间三轴伺服同步连轴压模机组前后分别有一个伺服放料轴和伺服收料控制轴,分别用于在自动控制过程中的放料动作和收料动作。压模的模具由变频主轴直接驱动,由于压模模具下压进行压模加工动作时,被加工的物料必须静止地保持在加工台面上才能保证加工物料的高精度和高稳定性。因此系统的生产过程中,被加工的物料动作并不是连续的;而是断续的。经过一高速高精度定位后就静止停在被加工台面上等待压模动作。这样一来加工的物料之间虽然有张力但很难被准确检测出来,这就增加了控制的难度。于是在三轴伺服同步连轴压模机组前后的伺服放料轴和伺服收料控制轴分别加了位置检测开关,用来模糊控制放料和收料之间的张力,而没有采用压力传感器来检测压力进行控制张力。其系统工艺控制图如下:
(二):工艺动作说明:如图当整个系统*初启动时,变频主轴首先得到启动命令旋转起来,并负责给模具一和模具二直接提供动力驱动。在变频主轴的轴承上套轴连接了一个高速光电位置检测开关,用于检测变频主轴的旋转次数,也就说变频主轴每旋转一转,高速光电位置检测开关就给出一个高速脉冲信号给Q-PLC。Q-PLC将其传送给运动控制器。运动控制器利用这一个高速光电脉冲信号作为同步一、二、三轴的位置同步控制启动信号。进行高速同步定位控制,高速同步定位控完成后。由Q-PLC程序控制过程中输出一个定位完成信号,定位完成信号作为模具一和模具二的向下压模动作启动信号,压模动作动作完成后,模具一和模具二自动返回。等待下一个周期的到来。
(三):系统控制部分启动时时序图
系统控制部分启动时时序图
(四):放料轴收料轴控制。放料轴和收料轴则采用速度控制,放料轴检测到物带在检测一位置时,则启动速度控制,当放料轴检测到物带在检测二位置时,则停止速度控制。收料轴也采用速度控制,收料轴检测到物带在检测二位置时,则启动速度控制,当放料轴检测到物带在检测一位置时,则停止速度控制。利用这样方式可以不考虑放料和收料轴的半径的改变。
3:系统硬件配置
该系统采用了三菱公司的Q系列PLC(Q02CPU)和MOTION运动控制器()作为整个系统的电气控制部分。Q02CPU主要用于协调整个控制程序的运行和管理,运动控制器作为系统的运动控制处理器,协调和控制整个系统的运动定位控制。A970GOT-TBA-CH人机界面主要用于控制数据的输入和显示。
伺服放大器采用了三菱电机MR-J2S-40B,该伺服放大器具有SSCNET高速串行总线通讯完全同步功能,控制器和伺服放大器之间的通讯循环时间*长为0.888ms。这样一来可以确保整个系统的高速响应和控制精度。
4:Q系列的运动控制器功能介绍
Q系列的运动控制器采用运动SFC专用编程软件编程,该软件采用流程图形式编程。编程介面形象、直观、易懂。十分适合初学者使用。并且其功能强大。主要分为实模式和虚模式二种形式。
实模式下提供了6种原点回归方式。分别为下:
1:近点DOG型。
2:计数型。
3:数据设置型。
4:DOG支架型。
5:停止器停止型。
6:限位开关混合型。
另外在实模式下还有各轴JOG操作功能以及多种速度控制功能和多种定位控制功能,并且实现*多四轴插补控制。
虚模式下提供了多种传递模块和输出模块。其中传递模块有以下四种:分别为1:齿轮输入模块。2:离合器输入模块。3:变速机输入模块。4:变速齿轮输入模块。输出模块有以下四种:分别为1:滚简输出模块。2:滚珠丝杆输出模块。3:回转台输出模块。4:凸轮输出模块。在虚模式下可以设置虚模电机进行多轴同步控制。其控制图如下:
上图中V.1电机为虚拟电机。可以通过虚模式程式对其进行速度控制和定位控制,从而实现其虚轴上的三个电机的高速高精度同步控制。
在Q系列运动控制器的SFC专用编程软件编程过程中实模式和虚模式很容易地被用户切换。可以灵活地现实多功能的复杂控制。
5:调试和用户反馈
当客户将电气设备和机械设备安装完毕后,经检查无接线错误后第一次上电,伺服电机动作并不是很理想,个别电机有轻微的抖动。可以用SETUP161E调试软件进行细致的调试。增加其滤波功能,提高伺服电机的响应频率。确保整个系统高速、稳定地运行。
用户使用三轴连轴压模设备生产以来,该设备一直处于稳定运行中,生产出来的压模产品也完全符合设计的要求,还提高了产品的市场竞争力。
1 引言
在建筑业、高速铁路、公路、机场、水利电力、市政建设等领域中,传统的作业方法是整齐地将矫直裁剪好的钢筋一根根地纵横排列好,用铁丝把它们扎成网格,然后,再把一个个的交叉点焊接起来,这种作业方法的劳动强度大,生产效率低,而且耗费大量的钢材。
钢筋焊接网是十九世纪中叶欧洲首创的一种在工厂中焊接形成的网状钢筋制品,钢筋焊接网是利用先进的微机编程控制技术、检测技术和气动技术,将普通低碳冷拔钢筋、冷轧带肋钢筋在纵横筋的交叉点处用电阻熔接法焊接而成;它是一种新型、高效、节能、强化混凝土结构的建筑用材,具有提高结构强度,节省钢材,节省劳动力,运输方便,施工便捷、安全,网格排列尺寸精度高等特点,以专业化、规格化生产,综合****,经久耐用,抗松散变形,抗冲击;增加握裹力,刚性好;受气候影响较小,使整个施工现场整齐美观,已广泛应用于工业和民用建筑、混凝土路面、机场跑道、隧道、混凝土管、桥面铺装、水利、电力坝基、码头、仓库、污水处理池、围栏等领域。在工程实践中显示了其节省钢材、简化施工、缩短工期、提高工程质量和经济效益等特点。
生产钢筋焊接网的专用设备是钢筋网焊机,我国在消化引进国外设备的基础上研发了国产的钢筋网焊机,其操作简单,维护方便,价格低廉(仅相当于引进同类设备的10%~20%),得到了较好的应用。本文以江苏省某机械厂的钢筋网焊机继电器控制系统改造为例,介绍三菱PLC在其控制系统中的应用。
2 系统简介
本焊机由经线进料、纬线自动落料机构,上、下电极,牵引工作台,焊接变压器,液压系统,送网机构,翻网机构和冷却系统等组成。
经纬(纵横)方向钢筋通过经线进料、纬线自动落料机构送料;上电极是活动的,下电极被固定在电极座上,当上电极向下压紧钢筋而与下电极啮合时通电即对钢筋进行焊接;当一张钢筋网焊接好后,牵引工作台将网片拉出;焊接变压器给上下电极提供工作电源;钢筋网焊机中的上电极升降、工作台拉网、抬网以及翻网均采用液压控制系统;送网机构是将焊好的钢筋网从工作台上拖出,送进翻网机构中去;翻网机构将焊好的钢筋网堆叠在平板车上;变压器、上电极块、导电方棒、下电极铜板等都应冷却,这由水泵统一供水循环冷却。
3 PLC的应用
3.1 钢筋网焊机的工作流程
钢筋网焊机的工作流程如图1所示。
图1 钢筋网焊机的工作流程图
用钢筋网焊机来焊接钢筋网片的步骤为:先开启冷却泵电机,再开启主、副油泵电机,用步进电机调整好钢筋纬线间距;把经向钢筋穿入焊机的进料口,并穿到电机头至限定位置,把纬向钢筋加入料架,并倒进落丝槽中。先使横梁(上电极)空动作一次,钢筋被抛入定位装置中,将操作方式选择开关拨至连续位置,按下焊接启动按钮,焊网机就开始自动焊接。当焊好一张网片后,由送网机构把网片送进叠网托架中,托架翻转,网片叠在平板车上。
3.2钢筋网焊机PLC控制系统的软硬件设计
(1) PLC的选择
产生输入控制信号的输入设备有:操作方式转换开关;手动时运动的选择开关;步进电机运动快慢和运动步数选择开关;位置检测元件;冷却泵电机启、停按钮,主、副油泵电机启、停按钮,送网电机启、停按钮,焊接开始、停止按钮,步进电机启/停旋钮、正/反转旋钮、移位暂停以及单步控制按钮等。
输出出设备有:控制横梁上/下的电磁阀,控制工作台进/退的电磁阀,控制抬网小油缸向上运动的电磁阀,控制翻网油缸向下运动的电磁阀,分别控制冷却泵电机、主油泵电动机、副油泵电动机、送网电动机的接触器,触发可控硅的继电器等。
钢筋网焊机控制系统共有30多点输入信号,10多点输出信号,这里选用三菱F1–60R,其I/O点数为36/24。
(2) 软件设计
钢筋网焊机PLC控制系统总程序的流程如图2所示。
图2 钢筋网焊机PLC控制系统总程序流程图
根据操作方式,钢筋网焊机的PLC控制总程序可分为冷却泵电机,主、副电动机的启、停;纬向钢筋间距的调整;手动程序和自动程序四大部分。
为使油箱、变压器、导电方棒等得到冷却,必须首先启动冷却泵电动机。
纬向钢筋间距的调整用步进电动机来实现。在这里,驱动步进电动机的脉冲由内部继电器M200,M201和M202组成的三相六拍环形分配器供给(用移位指令来实现);用步进电动机正反转控制旋钮X500(SB9)与输出点Y030、Y031、Y032配合,实现步进电动机的正反转控制。步进电动机运动的快慢由脉冲的频率控制,而步进电动机运动的步数由内部计数器控制。
当选择手动运行方式时,则执行手动程序,可进行手动操作,对焊机的每一个动作进行单独的控制,例如:当将选择开关拨向上电极上/下位置时,按下焊接启动按钮,则上电极向下运动;按下焊接停止按钮,则上电极向上运动。
图3 钢筋网焊机PLC控制系统的自动焊接程序流程图
当选择单循环或连续运行方式时,均运行自动程序,但单循环运行方式在自动焊完一根纬向钢筋后,回到原始位置即停止焊接;而连续运行方式则在焊完预先设定数量的纬向钢筋后停止焊接。单循环运行和连续运行使用M206可编程存储单元和RS指令功能来控制自动程序的执行过程。若在连续操作方式时,按下焊接开始按钮即置位M206,则自动程序连续循环预先设定的次数后(即焊完一张钢筋网后)停止;若在单循环操作方式时,复位M206,则自动程序执行到焊完一根纬向钢筋后停止。
由于篇幅所限,在此只介绍自动焊接程序流程图,如图3所示。
4 结束语
投入较低的成本,基本不用改动液压系统,使改造后的整套设备结构紧凑,运行稳定可靠,控制焊接和操作方便,提升了自动化水平,降低了劳动强度,产生了良好的经济效益。当今世界,科学技术日新月异,产品更新换代的周期越来越短。就拿钢筋网焊机来说,其自动化程度越来越高,操作更直观、安全,很少的人就能完成大量的工作。今后,它将朝着钢筋矫直、焊接、定尺切网、翻网、叠网有机结合成为一体的方向发展。